一次阴极电泳涂装质量事故的处理.pdf

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一次阴极电泳涂装质量事故的处理

电镀与涂饰990317 电镀与涂饰 ELECTROPLATING FINISHING 1999年 第18卷 第3期 Vol.18 No.3  1999 一次阴极电泳涂装质量事故的处理 张浩, 张阳 摘要:分析了阴极电泳涂装质量事故的产生原因,并提出了解决措施。 关键词: 阴极电泳涂装; 事故 ZHANG Hao, ZHANG Yang Abstract: 1 前言   自美国福特汽车公司于70年代中期首次应用阴极电泳涂料(CED)以来,CED即以 其优异的耐蚀性,高泳透率、自动化程度高,环境污染小及可避免工件阳极溶解等特 [1] 点而倍受世界各国汽车生产企业的青睐 。据统计,现今采用CED涂底漆的汽车车 [2] 身达90%以上 。为了满足更高的耐蚀性要求,汽车生产厂家纷纷采用中厚膜型的 CED涂料。我公司所用HB-2000 CED涂料即为此类型。 2 问题的提出   生产初期,由于管理经验不足,曾出现一次较严重的质量事故。   表现为:工件经整个电泳及清洗系统后,涂膜大面积起泡、部分脱落,附着力很 差,手指轻擦即脱离,涂膜剥落状态呈由下至上逐渐变坏的趋势,以边角及车顶最严 重。进一步观察还发现,工件经过电泳后,出槽时涂膜正常,经0次及1、2道循环UF 液冲洗后,涂膜变化不大,而经过第3道循环UF液及第4道新鲜UF液冲洗后,即发生剥 离现象。关闭第3、4道冲洗,烘干后的涂膜除流痕稍多及膜厚稍薄外,其余性能尚 可。 3 问题的分析   我们的CED工序如下:   中温、低锌、浸式磷化→CED(3 min)→0次新鲜UF液冲洗(10 s)→1次循环UF液冲 次循环DIW冲洗(60 s)→6次新鲜DIW冲洗(30 s)→烘干。 file:///E|/qk/ddyts/ddyt99/ddyt9903/990317.htm(第 1/3 页)2010-3-22 16:43:07 电镀与涂饰990317   工序设计是合理的,问题可能是由槽液引起。由于磷化膜质量正常,因而排除了 前处理的因素。经反复测试CED槽及各冲洗槽的所有参数后发现:各槽的pH值均偏 低,尤其是新鲜UF液的pH值,仅为5.5,而正常的pH值范围为5.9~6.5。电泳槽液的 pH值为5.8,也低于6.0~6.6的管理范围。而且槽液中的溶剂含量为1%,也低于1.5% ~3%的正常范围。   pH值及溶剂含量是控制能否成膜及成膜厚度的两项重要因素。根据事故现象,我 们初步认定;由于槽液的pH值低,使得新鲜UF液及与其相邻的第3次循环UF液的pH值 降低。pH值低,说明各槽液的[H + ]浓度高。这样易造成涂膜的再溶解,从而出现剥 离现象。另外,槽液的溶剂含量低,则成膜物质浓度也低,膜厚自然上不去。   为了验证以上分析我们做了如下实验。   实验方法如下:   按正常工艺进行电泳涂装,干膜厚度控制在20~25 μm。随后将试样浸泡于30℃ UF液中 20 min。取出,用手指摩擦。   脱落程度用(O、Δ、Χ)由好到差来评价。   实验结果见表1、2。 表1 UF液的比较 UF液 膜厚 A B 20 × △ 22 × △ 25 × ○  A:本公司UF液 B:某公司UF液   由表1、2可见,UF液的pH值低,清洗后的涂膜外观质量就差;槽液的溶剂含量 低,涂膜就薄,从而验证了我们的

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