熔盐炉炉顶结构改进.pdfVIP

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熔盐炉炉顶结构改进.pdf

维普资讯 专 栏 中圆教给工程。㈨ll ●杨 震 【捕 要】分析管道化熔盐炉炉顶保温结构玻坏的原因,提 出改进方案及选材 、实施步骤 ,取得 良 好效果 。 关【键词】埭盐炉 炉顶保温 盘管 捣打料 纤维 组块 长城铝氧化铝厂管道化溶出系统系引进德国的生 炉顶结构 如图 1所 示。破 坏时发现以下现 象 : 技术,其中两台熔盐炉为关键加热设备。系统投入 (1)喷燃孔周围烟气外冒、顶温急剧升高 ,外护板温 运行后,熔盐炉炉顶保温密封结构逐渐老化,丧失保 度高达 310℃。(2)停炉检查 ,发现喷燃孔 内壁浇注 温密封作用 ,炉顶外护板温度高达 310℃,喷燃孔 气 料严重脱落,喷燃孔 四周筒体变形。(3)打开炉顶护 流分散,导致整个管道化系统停产。经改造 ,有效解 板检查 .发现保温材料粉化 、塌陷,靠近盘管部位有 决了这 一问题 粘连现象。(4)喷燃孔筒与保温最大间隙达 30ram。 一 、 炉顶保温密封结构损坏分析 3.原因分析 1.熔盐炉工艺特点 (1) 由 于 内 、 (1)喷燃孔燃用重油,火焰长度 5-9m,熔盐在 外盘管在炉 内直接受 盘 管 内均匀加热 。炉膛 内最高温度 1975℃ (炉 中 热 ,盘管与炉体为活 部),炉顶部位约 l350℃。 动式连接 ,每次起动 (2)每次起动 时 ,内盘管 向下位移约 炉时内外盘管 向上移 外盘管向上嘭胀约 45nun,导致顶部盘管的保温工作 动约 20ram,而 炉顶 圈1 层随之位移 。 保温直接置于盘管顶部 ,使保温层 因振动逐步破坏。 (3)由于起动采用空管预热方式 ,每次起动次 (2)喷燃孔外侧保 温与筒体为松散接触 ,高温 数为9~10次:另外 ,受运转率影响,开启炉次数 也 烟气在此部位向上直接冲击保温面 (炉子工作时为正 较 为频繁 。 压运行),使保温逐渐破坏 。 一 一 2.损坏情况 (3)由于喷燃孔仅两侧为钢简体 ,内圆孔 由浇 、 r 一 实际所选 电机 容量应 为所需功率的 1.0~

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