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锅筒纵缝裂纹原因分析
学兔兔
机械制造文摘——焊接分册 焊接现场
锅筒纵缝裂纹原因分析
赵卫君,李春光,李宜男
(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江,哈尔滨 150046)
头的应力状态。所 以先通过查看焊材领用记录及焊接
1 问题现状
过程记录确定了以下情况:焊接材料领用正确,没有出
锅筒 (即汽包)是哈尔滨锅炉厂有限责任公司常规 现错误使用高等级淬硬倾 向更大的焊接材料 ;焊接过
产品,焊接质量一直很好。去年该公司承制的某锅筒 程中完全按照焊接工艺规程(WPS)进行了焊前坡 口的
产品,母材为P355GH,壁厚 100Hm/,筒身纵缝采用埋 认真清理,预热温度不小于 150℃,层间温度控制在
弧 自动焊 +焊条电弧焊的焊接方法 。在产品生产过程 150—300 之间,并且焊后及时进行了200~250℃ ×
中,纵缝焊接后焊缝边缘处出现大面积的横向和纵向 2h的后热处理 。以上采取的冶金和工艺措施完全能
裂纹 。文中就锅筒纵缝裂纹产生的原 因进行了分析 。 避免焊缝延迟裂纹的产生 ,所 以可以确定此次出现的
裂纹不是延迟裂纹 。
2 原因分析
低合金钢厚板焊接热影响区出现的裂纹也有可能
锅筒纵缝焊接采用的坡 口形式如图 1所示,先采 是母材缺陷引起的层状撕裂。由于锅筒在高温高压下
用焊条电弧焊焊好垫板,外侧坡 口内采用埋弧 自动焊 工作 ,所以选用板材厚度大,且筒节卷制后存在一定的
工艺焊接 ,内侧采用碳弧气刨清除垫板,然后采用焊条 应力,若母材 中存在轧制缺陷则有可能引发层状撕裂 。
电弧焊焊满。焊接材料选用与母材 P355GH 同等级的 虽然该公司的原材料都经过复验合格后才能投料生
埋弧焊焊丝H08MnMoA,焊丝规格为 4,4.0ram,焊剂为 产,但由于母材和焊缝的无损检测合格等级不一致,不
SJ101,焊条牌号为GBE5015,规格分别为 4,4.0mm和 能排除母材存在缺陷。
4,5.0mm。 在后续筒节纵缝焊接前对坡 口两侧 100mm范围
内的母材按照焊缝的探伤标准进行了uT探伤,结果表
明,在距坡 口边缘 10mm处,发现深度50mm的长条形
缺陷,以及 70mm的部分缺陷。
3 组织分析
3.1 宏观分析
采用火焰气割的方法把筒节每侧坡 口边缘去除 15
1TIITI宽的母材,对切割下的有缺陷母材进行宏观取样分
图 1 纵缝坡 口形式 析,试样大小为 150mm ×100mm×10mm,铣平表面后
进行外观 目视和液体渗透检查,未发现缺陷。然后采
在对裂纹产生原 因进行分析时,采用影响因素逐 用5%的硝酸酒精溶液对试样进行腐蚀,腐蚀后在母材
个排
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