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华能大连电厂1号主机推力瓦温度高原因分析及处理方案.doc
华能大连电厂1号主机推力瓦温度高原因分析及处理方案
摘 要 随着我国电力工业的蓬勃发展,电厂大容量机组的比重有了迅速增加。大机组对于主机推力瓦温度标准要求是很高的,它不仅配有可靠的温度监测装置,并且部分机组还配有主机推力瓦温度超高分析和故障诊断系统。能及时准确的分析和处理好主机推力瓦温度超高问题,是确保发电机组安全、稳定运行的关键。
关键词 主机;推力瓦;温度超高
中图分类TM62 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)99-0157-03
0 引言
华能大连电厂1号机组系日本三菱公司生产的TC2F-40型350MW燃煤中间再热、凝汽式机组,推力轴承设计安装间隙:(0.25mm~0.38mm)。大连发电总厂安装检修公司自1986年至今一直承担该厂的A、B、C级检修工作,2004年9月,检修前,该厂检修部技术交底中反应,#1机组存在推力瓦温度超高的缺陷。通过本次检修,在该厂相关部门及人员的协助配合下,彻底解决了推力瓦温度超高的缺陷问题。
1存在问题
1)1号机组2004年2月以来,主机推力轴承GEN侧金属温度缓慢上升99℃;
2)主机轴向位移由0.38mm变化到0.53mm(向GEN侧移动了0.15mm);
3)主机推力轴承磨损油压由1.8bar上升至目前的2.75bar。对此,我们将其做了调整,使其恢复到了2.0bar。如下图所示:
2推力轴瓦温度高原因分析
(2)推力盘温度在80℃左右,而推力瓦块及推力瓦壳温度在15℃左右,这样回装使轴向推力间隙不准确,1号机最终安装推力间隙是0.38mm(设计上限值)。但由于温度差,实际间隙超过0.38mm,推力间隙并不是越大越好,推力间隙不准确是造成推力瓦温度高的原因之二。
2)推力瓦温度升高的主要原因是轴向推力增加。作用于多级汽轮机转于上的轴向推力有:作用于动叶片上的轴向推力;叶轮两侧、高低压平衡毂压差产生的轴向推力;汽封套直径不等引起的轴向推力等。而引起轴向推力增加的原因有:
(1)机组当前的主蒸汽流量大于设计值约40t/h。在额定负荷下,蒸汽流量增加,汽轮机的正向轴向推力也随之增加;
(2)高压平衡鼓汽封环径向间隙增大,调节级蒸汽漏到平衡鼓的蒸汽流量增加,使高压平衡鼓腔室内压力增加,汽轮机的正向推力增加;而这路蒸汽在高压缸压力级没有作功就导入高压缸排汽,从而使主蒸汽流量增加,汽轮机的正向推力增加;如果低压平衡鼓汽封环径向间隙的增大,或者低压平衡鼓背压侧平衡管通流面积不是足够大,其背压力就有可能升高,以至减少低压平衡鼓所产生的负向推力,引起推力轴承工作瓦温度升高。
2004年9月检修,推力瓦温度又由低向高发生了变化。其主要原因是,检修中仅更换了推力轴承工作瓦,而机组的轴向推力并没有减少,故推力瓦磨损后,热偶测点处乌金厚度变薄,温度开始升高;
(3)如果水质不良及高加疏水系统改造,改造前几乎每周须清扫一次8导7及7导6高加疏水滤网,而改造后直抽式,氧化物系统内循环,虽然量不大,但常年累积使高压通流的动静部件结垢,汽动参数的变化使其后各级的做功减少,轴向负推力减小,轴向正推力相对增加;则推力轴承的负荷过大,是造成推力瓦温度高的原因之三;
(4)1号机停8段抽汽,使高压缸1~7级做功能力增加,轴向负推力增加,轴向正推力相对减小,则GEN侧推力瓦的承载减轻,推力瓦温度降低;
(5)不排除机组热工蒸汽温度热偶护套断裂问题。如图二所示,正常情况下,高压平衡盘的12个平衡孔的漏汽G1及高压蒸汽入口管漏汽G2进入高压内外缸之间,一部分经过高压内缸与外缸的凸凹榫的间隙漏入中压缸G3,另一部分经过1号静叶环与外缸的凸凹榫的间隙漏进高压缸排汽G4,那么G4=G1+G2-G3。
调节级蒸汽温度热偶套筒穿过高压内缸和1号静叶环后伸入在调节级蒸汽室底部,热偶套筒尾部焊接在内缸外侧。热偶套筒直径Φ30mm,1号静叶环处的孔径Φ35mm,两者之间存在环状间隙,相当于Φ18mm孔的通流面积,但调节级蒸汽室的蒸汽是不能进入到内、外缸之间的。
如果调节级蒸汽室蒸汽温度热偶套筒断裂或破损,调节级的高温高压蒸汽流过环状间隙,通过静叶环与内缸结合面的断裂处进入温度套管内部,使速度级后的高压蒸汽(约14Mpa、500℃)经热偶护套的内孔(φ19mm)漏入高中压平衡毂的12个(φ46mm)加热孔内,使高中压侧填密环(平衡毂)的压力大大增加,轴向正推力加大,使推力瓦升温并磨损;
(6)机组从安装初期运行至今,由于基础沉降、汽缸及转子的刚性等发生变化,使汽机的轴系扬度变化很大,这种变化将引起推力盘与推力瓦块的平行度不良,使各推力瓦块在运行中的承载不均匀,承载大的瓦块温度必然升高。扬度变化如下图所
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