提高含金氧化矿石回收率的研究.docVIP

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提高含金氧化矿石回收率的研究.doc

提高含金氧化矿石回收率的研究   摘 要 如何提高含金氧化矿石的选矿回收率,一直是河南小秦岭地区老矿山选矿厂的一大难题,在不改变现有工艺条件的前提下,通过提高磨矿细度和矿浆PH值,增加浮选药剂种类,使金的回收率得以提高到90%。   关键词 选矿;浮选;含金氧化矿   中图分类号TD8 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)97-0114-03   0 引言   某选矿厂,年处理矿石12万余吨,生产的矿石主要以硫化物含金石英脉矿石为主,生产工艺流程为混汞-浮选联合流程,原选矿回收率一直维持在91%~92%左右。自2008年开始,随着选厂矿石品位的下降,矿石性质也发生变化,同时处理部分原来抛弃渣坡矿石,主要是以少硫化物并含一定氧化矿泥的半原生半氧化的矿石为主,这样采用原工艺流程回收率下降比较严重,致使企业生产经济效益受到一定程度的影响。为提高回收率,我和该选厂科技组成员对矿石磨矿细度、药剂种类、药剂用量、选矿成本进行了大量试验,使金的选矿回收率由改前的84.5%左右提高到90.5%,取得了显著的经济效益。   1 矿石性质   矿石自然类型主要为含金石英脉,伴随以黄铁矿化为主,磁黄铁矿化、方铅化等次之,围岩主要为绢云片岩、石英绢云片岩,少量含石墨。个别围岩为碎裂硅化钾长花岗质岩石。矿石中金属矿物以硫化物为主,黄铁矿占矿物总量2%,黄铜矿、方铅矿等微量。可回收的有用矿物为自然金,因此,矿石工艺类型属:少硫化矿-金矿石。   2碎矿与磨矿细度试验   该选矿厂1980年建成投产,经过多年的技术改造,选矿厂规模逐步扩大到现在的750t/日。该选矿厂破碎工艺流程为三段一闭路。破碎设备为400×600鄂式破碎机,1200圆锥破碎机和1750圆锥破碎机各一台,振动筛为2ZD1530振动筛一台。一段闭路磨矿(两系列2100×3000格子型球机磨机FLG2000螺旋分级机各两台构成闭路,一系列2100×2200格子型球机磨机FLG2000螺旋分级机构成闭路),通常磨矿细度维持在-200目55%左右,处理其他矿石时,细度可以满足浮选要求。但在处理氧化矿石时,-200目55%细度则满足不了浮选要求。为此,我们在实验室对细度专门进行了试验。具体方法为:取事先备好的试验4份,每份1000g,用XMD-240×90锥形球磨机将他们分别磨到-200目60%、70%、78%、86%,矿浆pH值为8,粗选丁黄药用量为200g/t,丁铵黑药为70g/t。11#油用量为50g/t的条件下进行试验,磨矿时间-细度对照如表3所示,并由此绘制磨矿时间-细度曲线图如图1。   根据不同的磨矿细度,进行浮选实验,实验条件和流程见图2细度浮选条件工艺流程,实验时间:粗选7min、扫选5min。浮选设备为XFD单槽浮选机。根据实验数据列出不同细度对应的浮选试验结果见表4。   图1 磨矿时间-细度曲线   从表4结果不难看出:当磨矿细度在-200目占70%时,浮选效果最好,故磨矿细度确定在70%-200目。   3 pH值条件试验   矿浆的pH值大小也是影响浮选效果的重要条件之一。适宜的矿浆pH值有利于浮选药剂捕收效率,从而能大大提高浮选效果,要想确定最佳矿浆pH值只有通过条件试验才能确定,通过用碳酸钠来调节矿浆pH值来进行试验,浮选工艺如图3,实验数据如表5。   从附表5不难看出:当矿浆pH值为8.5时,浮选效果最好,故矿浆pH值确定为8.5。   4 捕收剂用量试验   所以在确定磨矿细度为-200目占70%、矿浆PH8.5的基础上,进行浮选药剂捕收剂的条件试验。取事先制备好的矿样4份,每份1000g,捕收剂丁基黄药选用100g/t、150g/t、200g/t、250g/t进行试验,丁铵黑药用量为丁基黄药的1/3,起泡剂11#油用量为50g/t,实验流程如附图4,实验结果见附表6:   从附表6结果可以看出:当捕收剂丁基黄药用量:丁铵黑药用量为200:70时,浮选效果最佳,所以确定捕收剂用量丁基黄药200g/t,丁铵黑药用量70g/t。   表7工艺改造前后技术指标分析   自2008年,该选厂开始处理该类型矿石以来,根据实验结论对生产工艺进行调整,金的回收率由改前的84.5%提高到90.5%,精矿品位符合要求,回收率稳定,选矿厂的经济效益得到一定的提高。   6 结论   通过对含金氧化矿的性质分析和对比试验,含金4g/t左右的矿石,磨矿细度在-200目70%,pH值为8.5,丁基黄药用量200 g/t,丁铵黑药用量为70 g/t时,浮选效果最佳,浮选回收率可达90%以上。   参考文献   [1]浮游选矿.冶金工业出版社,1987.   [2]选矿设计手册.冶金工业出版社,1988.   [3]选择

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