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干法脱硫技术在南山终端的应用
第35卷第3期 (2016.03)集辐处理
的物理或化学作用 ,把液化气 中的硫化物 吸 附在催 南山终端液化气干法脱硫工艺改造完成后 ,进
化剂微孔中并发生反应 ,从而达到脱硫的 目的。该 入液化气球罐的产品中元素硫 、硫化氢含量均低于
工艺一般采用三塔或两塔 串并联工艺 ,流程简单 、 O.1mg/m。,满足铜片试验的1级标准 ,干法脱硫工
能耗低、投资少,不产生任何废液和废气 。 艺改造达到预期 目的。
由于采样钢瓶内表面没有涂敷PTFE,元素硫
3 脱硫工艺的选择
等微量杂质在采样钢瓶内壁发生吸附,造成送检液
南 山终 端液化气 回收项 目设计 日产 能力为 化气样 品测试数据 (见表 1)中元素硫 和硫醇测试
20m。,处理量小 ,硫化氢含量控制在 200mg/m。以 值偏低 ,使得设计中确定 的两种脱硫剂的比例存在
内 ;终端地处风景 区,不允许有污染物排放 ;液 误差 ,单台精脱硫塔实际运行周期不到1年就发生
化气 中含有元素硫 ,不能用碱液脱除 ,综合分析和 W107多功能吸附剂 的穿透 ,而W702复合氧化物
比对 ,干法脱硫技术是首选。 精脱硫剂仍然能将硫化氢含量高达500mg/m。的液
3.1 脱硫剂 的选择 化气脱除至小于O.1mg/m,证明两种精脱硫剂的体
(1)脱 除硫化氢 。对于脱 除硫化氢 ,选择 积数量比例与实际生产不符。 目前 已经改为脱除硫
W702复合氧化物精脱硫剂 ,主要成分是复合金属 化氢 的W702用 4m。,用于脱 除元素硫和硫醇 的
氧化物 ,其特点是 :①脱硫精度高 ,进 口H。S含量 w107增加至 16m 。
1000mg/m。时 ,出 口H2S含量≤0.1mg/m。;②反应
4 结论
速度快 ,液化气脱硫试验表明,在液空速高达20/h
的情况下,液化气铜片腐蚀仍可从3~4级降至0~1 (1)南山终端液化气 中含有硫化氢 、元素硫和
级 。反应原理 :MO+HS—Ms+HO。其中MO代表 硫醇等杂质 ,导致 了液化气铜片腐蚀试验不合格。
金属氧化物 ;M代表金属铁 、钙 、镁。HS、元素 (2)利用W702复合氧化物精脱硫剂+W107多
硫与催化剂中的活性金属氧化物作用生成硫化物 , 功能吸附剂组合的干法脱硫技术 ,可有效脱 除液化
达到脱硫防腐蚀 的目的。 气中的含硫杂质 ,确保南 山终端液化气铜片腐蚀试
(2)脱除元素硫和硫醇。对于脱除元素硫和硫 验合格。
醇 ,选择W107多功能吸附剂 ,主要成分是活性炭 参考文献
(60%),还添加 了特种活性剂 、促进剂 (如高岭 [1]陈丽 卿 ,龙 化 骊 ,于林 ,等 .液 化 石 油 气 :GB
土 、氧化铜 、氧化锌等)。其反应机理是 :液化气 n174—2On s【lJ北京 :中国标准 出版社 ,2012:2-3.
中的硫醇 、硫化氢 、羰基硫 、元素硫等在催化剂作 [2]汪琦 ,李越明,周立进 .液化气精脱硫工艺与铜片腐蚀
用下生成硫化物沉积在微孔 中,达到脱臭和防止铜 试验 .江苏化工,2003,31(6):45—48.
[3]刘海燕 .液化气铜片腐蚀原 冈及脱硫技术研究现状 .
片腐 蚀 的 目的 。化 学 反 应 式 为 :2RSH+Mz0—
内蒙古石油化
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