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催化干气中丙烯含量超标原因分析及措施

工业技术 齐QIL鲁U石P油ET化RO工CH,E2M0I1C5A,L43TE(1C)HN:5O1LO—G5Y3 催化干气 中丙烯含量超标原因分析及措施 赵方栋 (中国石油大庆炼化公司,黑龙江大庆 163111) 摘要:针对 1Mt/aARGG装置连续出现干气中丙烯含量较高的问题进行原因分析。经过不断摸索和调整工艺操 作,恢复正常生产。 关键词:干气质量 油气比 吸收效果 中图分类号:TE624.4 文献标识码:B 文章编号:1009—9859(2015)O1—0051-03 中国石油大庆炼化公司炼油一厂 1Mt/a 1 1Mt/aARGG装置吸收稳定系统工艺流程 ARGG装置 (简称 ARGG装置)是由洛阳石油化 来 自分馏塔塔顶油气分离器的富气进入气压 工工程公司设计,在原0.6Mt/a重油催化裂化装 机压缩,气压机出口富气与解吸塔塔顶解吸气及 置基础上改扩建而成的。2002年 12月份破土动 富气洗涤水汇合后,经压缩富气空冷器冷却后与 工,2003年9月 18Et正式投产后 1次开车成功。 吸收塔底凝缩油混合,进入压缩富气冷凝冷却器 该装置重油提升管反应器的原料为 1Mt/a大庆 冷至40℃,进人气压机出口油气分离器进行气、 常压渣油,汽油提升管反应器的原料为 1.8Mt/a 液、水三相分离。经气压机出口油气分离器分离 ARGG装置 的0.36Mt/a的稳定汽油。 后的气体进入吸收塔进行吸收,作为吸收介质的 装置 自2013年 11月 10日后,连续出现了干 粗汽油及稳定汽油分别 自第四层及第一层进入吸 气中丙烯体积分数较高 (大于设计值 1.8%),最 收塔,吸收过程放出的热量 由2个中段回流取走。 高达到3.27%的问题。经过深入分析原因,不断 经吸收后的贫气至再吸收塔用轻柴油作吸收剂进 摸索和调整工艺操作,使之恢复正常,干气中的丙 一 步吸收,干气出装置进一步处理。 烯体积分数降至 1.5%以下。 装置吸收稳定系统工艺流程见图1。 分 油 图1 1Mt/aARGG装置稳定系统工艺流程示意 收稿 日期:2015一O1—14;修回日期:2015一O1—20。 作者简介:赵方栋(1985一),男,山东济南人,助理工程师。2008年毕业于大庆石油学院化学工程与工艺专业,现任中国石油大庆炼 化公司炼油一厂一套ARGG车间工艺技术员 ,从事工艺技术管理工作。电话 :0459—5613453;E—mail:a~ggzfd@sina.con。 齐 鲁 石 油 化 工 . 52 . QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY 2015年第43卷 2 干气 中丙烯含量超标原因分析 而造成吸收塔吸收效果不好 。因此,粗汽油温度 装置 自2013年 11月 10日后出现干气 中丙 不可降低太多。通过调节富气水冷器 E1302循 烯含量超标现象。分析发现,影响吸收效果的因 环水开度来降低压缩富气的温度,通过调节稳定 素有多种,主要有油气 比、吸收塔操作温度、吸收 汽油空冷器开启台数以降低补充吸收剂的温度, 塔压力、吸收剂性质、吸收塔结构等…。本装置 通过调节吸收塔一中、二中冷却器循环水开度来 吸收塔结构上部为规整填料、下部为8层塔盘。 降低吸收塔一中、二中的返塔温度。由此可大幅 随着装置运行的延长,该吸收塔 内杂质的沉积会 提高吸收效果,达到降低贫气中C 含量、提高吸 对吸收效果产生影响,但吸收塔结构无

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