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减压蒸馏装置常压炉节能改造

设置 ·产品 ■_ 减压蒸馏装置常压炉节能改造 史伟 朱朝宾 付 晓峰 全尚仁 (锦西石化分公司) 摘要 采用耐高温辐射节能涂料、强化传热、板式空气预热器等先进技术,对锦西石化分 公司北蒸馏装置常压炉进行节能改造 ,改造后常压炉主要技术经济指标达到国内同类装置先进水 平,加热炉热效率提高4.81%,燃料单耗下降30.31MJ/t,年经济效益达619x10元。 关键词 常减压蒸馏装置 加热炉 热效率 节能 余热回收 D0l:103969/j.1ssr1.2095—1493.2011.O6.012 锦西石化分公司北蒸馏装置常压炉为 圆筒式加 次燃烧现象,造成对流室下部局部超温 ,最高达到 热炉 ,建于 1978年 ,在近年 的装置 改造 中常压炉 715cc左右 。另外 ,由于单个燃烧器发热量大 ,炉 均未做过大的改动 ,设备老化 ,运行状况差 ,实际 膛内温度不均衡 ,造成四路拔头油温度偏差大 ,经 热效率只有86%左右 ,与 国内同类加热炉水平相比 常超 出≤10℃的工艺控制指标。 存在较大差距。 1.3 空气预热器运行周期短 2009年,为解决分公司二次加工平衡问题及进 北蒸馏装置加热炉烟气余热回收系统原采用热 一 步节能降耗 ,北蒸馏装置进行 了单开常压系统改 管式空气预热器 ,北蒸馏常压炉烟气出对流室温度 造 ,原减压系统停用。在单开常压系统时 ,常压炉 大于340℃,极易造成热管因超温爆管 ,加上热管 燃料 消耗 占装置 总能耗 的78%,提高加 热炉热效 本身质量问题 ,空气预热器在使用 中易失效 ,导致 率 、减少燃料消耗 ,成为降低原油加工成本 、提高 运行周期短。由于常压炉燃料以常压渣油为主 ,烟 装置运行效率的关键。 气 中的灰分很容易粘结在热管翅片上而降低传热效 果 。预热器新投运时换热后空气温度为220cI=,但 1 常压炉存在的问题 运行不到 15d热风温度 即开始下降,3个月后热空 1.1 设备老化,散热损失大 气温度只有 112℃,排烟温度却达230℃以上 ,此 北蒸馏常压炉衬里为高铝纤维 ,在运行过程 中 时检查热管有半数以上失效 ,热管翅片表面结垢积 已多处损坏脱落 ,特别是辐射室顶部对流室部分损 灰严重 。烟气余热不能有效 回收,直接影响常压炉 坏较严重 ,炉表皮个别部位因腐蚀及衬里脱落在长 热效率 ,此外 ,频繁更换热管也使操作费用大幅增 期超温条件下造成减薄或损坏 ,致使炉壁局部超 加并影响装置安全生产。 温 、炉表皮变形 ,炉体散热量大 。 1.4 吹灰效果差 1.2 燃烧效果差,炉膛温度高 常压炉对流室及空气预热器均采用电动旋转式 常压炉设计负荷27.9MW,单开常压系统改造 蒸汽吹灰器 。吹灰器结构落后 ,蒸汽耗量大 ,吹灰 后 ,装置年设计处理量由300X10t下降到227.5X 效果较差 ,对流室钉头管及空气预热器热管翅片易 10t。改造后常压炉实际热负荷 18.7—20-3MW,与 积结粘灰垢 ,导致热阻增大。 设计负荷相差较大,操作 中难以做到多火嘴、齐火 2 节能改造措施 苗 ,炉膛 内温度不均匀 ,火焰长且燃烧不完全 ,改 造前炉 内火焰长度达到6m以上 ,特别是油气联合 2.1 炉体改造 时高压瓦斯燃烧不完全而上升至辐射室顶部形成二 将辐射室中上部腐蚀减薄或损坏炉皮全部更 换 ,常压炉衬里 由高铝纤维更换为耐火浇注料加陶 第一作者简介 :史伟 ,1994年毕业于上海石油化工高等专科学校, 纤喷涂衬里 。 工程师,

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