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专 论 C石orros油ion&化Prote工ction腐inPetr蚀ochem与icalI防nd护
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碱性固硫剂对 电脱盐的影响
董练昌
(中国石油化工股份有限公司西安石化分公司,陕西 西安 710086)
摘要:中国石油化工股份有限公司西安石化分公司Ⅲ套常减压蒸馏装置由于进装置原油中添加
了强碱性固硫剂,造成电脱盐变压器跳闸甚至配电线路配件烧断,电脱盐后原油中盐和水的质量浓度
超标,多次造成常压塔 “冲塔”,导致产品石脑油不舍格、电脱盐排水中油的质量分数和COD超标。经
过优选固硫剂和对电脱盐工艺参数进行调整,目前该装置电脱盐后原油中盐的质量浓度可以稳定在
4mg/L以下,达到了装置历史最好水平。
关键词:常减压蒸馏装置 电脱盐 强碱性固硫剂 原油乳化 在线水洗 原油酸值
中图分类号:TE624.1 文献标识码:B 文章编号:1007—015X(2010)02—0042—03
中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 无关。Ⅲ套常减压蒸馏装置检修结束后再次投用,
Ⅲ套常减压蒸馏装置 (以下简称Ⅲ套常减压蒸馏 电脱盐操作中仍然出现相同的异常情况。
装置)加工能力为 1Mt/a,原料为塔河稠油。从 1.2 问题 的原 因
2007年 10月下旬开始,由于铁路运输安全的要 从2007年 lO月开始,塔河稠油酸值明显下
求 ,运输前在塔河稠油中添加了固硫剂。该固硫剂 降,这与油田对塔河稠油加注脱硫剂的时间相吻
主要成分为 NaOH。强碱性的固硫剂使得原油乳 合。从2008年 3月6日开始,塔河稠油就没了酸
化严重,造成电脱盐操作中电脱盐罐内油水界面不 值,电脱盐的注水量 由5%一6%增加到8%一
明显,电脱盐电流上升并大幅波动,变压器长时间 10%,脱后排水的pH值仍为 14,脱后排水中碱的
超负荷,电脱盐变压器跳闸甚至配 电线路配件烧
质量分数高达3%。
断,电脱盐后 (以下简称脱后)原油中盐和水的质 塔河稠油酸值的消失和碱性的增加是引起电
量浓度超标,脱后排水中油的质量分数最高时达到 脱盐操作异常的根本原因。
1%。由于脱后原油中水的质量分数高,多次造成
1.3 调整措施
常压塔 “冲塔”,导致塔顶产品石脑油干点不合格、
(1)调整 电脱盐界位控制指标 。由于 电脱盐
脱后排水中油的质量分数和化学耗氧量 (COD)超
罐内乳化层加厚 ,为防止脱后排水中带油,将 电脱
标,不仅增加了回收费用,也不利于脱后排水达标。
盐罐界位控制指标从3O%~50%提高到50%一
80%,之后二级脱后水的质量分数从痕迹降到
1 问题的出现
0.03% ~0.1%,有效地降低了脱后原油中水的质
1.1 电脱盐设备状况
量分数 。
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