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解析漏风对锅炉危害与治理措施

解析漏风对锅炉危害及治理措施   [摘 要]漏风对锅炉运行经济性和设备的安全性有很大影响,尤其预热器漏风严重,风机出力受限或过载运行,使锅炉热效率损失、增加受热面磨损等问题。针对125MW机组锅炉漏风,进行系统研究,指出漏风对设备危害,分析漏风对经济性影响,提出消除漏风措施,通过设备改造和综合治理,机组各项指标提高 [关键词]漏风;危害;措施;节能 中图分类号:TK223.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)25-0099-01 0 引言 锅炉做为火力发电厂能源转换主要设备之一,其热效率变化对机组经济性有很大影响,对于负压运行锅炉,漏风表现为大量冷空气漏入炉内和预热器漏风,使排烟量增大,送、引风机电耗增加,尾部受热面磨损增加,排烟热损失增加,锅炉效率降低。本文介绍420t/h锅炉漏风问题,进行定量分析漏风危害和热效率影响,采取设备改造和综合治理有效措施 1 概述 我公司1号锅炉是哈尔滨锅炉厂制造HG-420/13.7-YM3型超高压、自然循环煤粉炉,为单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣。该锅炉采用立式、螺旋槽管式预热器,双级预热器与下级省煤器交错布置在尾部烟道竖井内 1号炉经过10年运行和燃用劣质煤,使预热器、烟道、冷灰斗、炉墙护板磨损严重,导致1号炉漏风严重,预热器漏风率为35.7%,尾部烟道氧量增大,排烟温度降低,锅炉总风量达56万m3/h,使送、引风机出力增大、电流升高,厂用电率升高,锅炉效率降低,影响机组的经济性 2 漏风产生的危害分析 2.1 漏风对锅炉经济性影响 2.1.1漏风对送、引风机电耗影响 预热器漏风使烟道的负压状况变差,排烟阻力增大,送、引风机出力增加、电耗增大。在相同317.9负荷下,漏风系数增加0.41,两台引风机每台电流上升16 A,引风机的电耗增加为: 2×U I cos α =2××6000×16×0.41= 136.34KW 2.1.2漏风对锅炉效率影响 由于冷风的漏入,排烟量增大,造成排烟热损失增大 以1号炉为例,漏风系数增加0.41时,对于烟煤排烟热损失简化计算: q 2 = (3.51 αpy ?△t ? 0.41 ?θpy) 102 % 其中q 2 ―― 排烟热损失 % αpy ―― 排烟中空气过剩系数 △t― 温差△t=θpy - t0 ℃ θpy― 排烟温度 ℃ t0 ― 送风机出口风温 ℃ 对于设计值αpy =1.40 ,θpy=135℃ ,t0 =25℃,则q 2为6.4% 当漏风系数增加0.41时,q 2′ 为6.62%。两者相差0.22%,锅炉效率降低0.22% 2.2 漏风加剧尾部受热面磨损 由于漏风使排烟量增加,尾部烟气速度加快。根据烟气对受热面的磨损公式: M = C η ? K ? W3 ? T mg/a 式中 M― 磨损速度 mg/a C― 灰研磨系数,其中大小和煤种有关 Η― 尘粒对管束的碰撞几率 % K― 烟气中含尘浓度 g/m3 W― 烟气流速 m/s T― 时间 h 由上式可知,烟气流速越高,磨损越严重。我公司预热器漏风,使低温省煤器烟气量增大,烟速升高,造成每年漏泄3次 2.3 漏风对气温的影响 由于炉膛和冷灰斗漏入大量冷风,使炉膛火焰中心上移,炉膛出口烟温增高,排烟量增大,烟气流速加快,使对流传热增加,造成过热蒸汽温度升高,严重时超温爆管 2.4 漏风对锅炉出力的影响 由于预热器漏风严重,造成2台引风机变频出力不能维持炉膛正常负压,须投入工频运行,造成电耗增加和正压运行,锅炉只能降出力运行 3 改造方案和综合治理措施 3.1 空气预热器改造 对预热器套管由栽入式改插入式,拆除管箱上100mm套管,将烟气入口直管段120mm改为250mm,有效解决了烟气入口管磨损,对漏泄严重预热器12组管箱和膨胀节进行更换 3.2 锅炉本体治理 (1)对膜式水冷壁连接鳍片部位检查,漏焊部位全部满焊; (2)水冷壁冷灰斗密封钢板损坏,采用5mm厚钢板焊接; (3)炉顶顶棚管检查漏焊进行满焊,并对穿顶棚管发亮部位,进行扒顶棚重新密封 3.3 烟风道治理 对1号炉烟风道漏泄、老化非金属补偿器更换8个。烟风道板壁和接口法兰及风箱和侧水冷壁之间密封连接处缝隙满焊 3.4 各种孔门治理 对于各层人孔门、炉墙护板不严密处重新密封;对看火孔、打焦孔等安装盖板;对于防爆门腐蚀、损坏进行更换 4 节能效益分析 以1号炉4个负荷为测试点,分别对1号炉预热器改造前后送、引风机电流进行对比,见表1

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