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磨机调试总结
磨机调试工作总结
为响应厂部号召的治亏攻坚活动,部门组织对经营指标影响最大的制浆系统进行治理,解决了系统中存在的诸多问题,现经过3个月的集中整治,取得了良好效果,达到并超过了预期效果,在此部门感谢运行、检修班组的紧密配合,通过本次工作的完成情况来看,再次证明了脱除部不仅是一支能战斗的队伍,还是一支优秀的团队。
自2012年3月,我们就对2011年的经济指标进行了统计分析,确定了影响全年经济指标的重要原因,并在当月班长会上进行宣传和提出初步的工作思路4月份,结合当时情况对存在的问题进行解决,其中能自己解决的问题提早动手、安排时间去认真完成;对湿磨机衬板的问题及早提出先组织招标购买后落实资金,在得到厂领导和生技部的支持下,与资金下达前进行了招标采购,最后于6月初,进行了整体更换。
磨机衬板更换后,部门把提高制浆品质的课题在班长会上提出,在部门的组织下,从6月始开始,对系统内的设备参数、运行条件进行了梳理,对重点设备如磨机、旋流器、回流控制等进行着重分析,通过摸索规律、发现设备问题,截止7月初,共进行采样化验31次,调整5次,校验称重给料机等等工作全部考虑在内, 7月12日,做出了最后一次调整试验,逐步得得到了合格的浆液细度、合格的浆液密度,制浆品质得到质的飞跃。
现对磨机运行调整范围和注意事项通报给各班组;
两套旋流器共6支旋流子全部更换,单只旋流子隔膜阀应保持全开状态,严禁调整。
旋流器入口管道已安装节流孔板,压力保持60KPa左右。
进料量保持9-10T/h(现场给料机显示为准)。磨机进水流量保持5T/h左右。
回流阀全部关闭实验,虽然提高了制浆流量,但是细度和密度不达标,并不有利于脱硫,还会造成吸收塔液位过高、设备磨损。通过实验验证,保持在40%回流此时密度基本维持在1160 mg/m3左右,推荐回流阀保持在60-80%之间,密度可以达到1200 mg/m3左右。
注意加强磨机入口、杂物口、旋流子等部位的检查,尤其是杂物箱近期出现石子、钢球现象增多。磨机系统停运时,一定要注意停料进水冲洗时间,防止砂浆沉积和进料过多,发生堵塞或溢流石料、钢球。
交接班浆液箱液位保持5米以上、密度1180 -1220mg/m3较为合适,请各运行班组为下班创造好的调整条件,以保证部门工作稳定。
辅机班每月对旋流器遗留浆液进行采样目测检查,发现异常及时分析。
运行班组注意化学部的分析报告,对异常数据及时汇报或联系相关部门,保证各仪表指示准确。
脱硫除灰部
2012-8-3
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