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- 2017-06-06 发布于天津
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乙烯装置双塔脱丙烷操作条件探讨及优化.pdf
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! 设 计 ! 乙烯装置双塔脱丙烷操作条件
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! 技 术! 探讨及优化
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苟红霞# 朱永乐 中国石化集团兰州设计院 兰州 !##$#
摘要 对乙烯装置双塔脱丙烷流程的工艺操作参数进行了优化,针对具体的装置将原单塔脱丙烷改造
为双塔脱丙烷,并设定合理的工艺操作参数,达到节省能耗降低投资的目的。
关键词 乙烯 脱丙烷塔 工艺参数 优化
某乙烯装置为顺序分离流程,其中原脱丙烷 塔,塔顶为 及 以下的馏分,经水冷冷凝后,
% %
部分采用低压单塔工艺。在装置的运行及改扩建 部分回流,其余作为产品采出。塔釜使用蒸汽加
过程中,发现冰机能力较为吃紧。为了节省冷冻 热,为减少加热蒸汽用量,设置用急冷水加热的中
功耗,同时达到扩能的目的,在整个装置改造的基 间再沸器。为了使高压脱丙烷塔塔釜温度不高于
础上,对脱丙烷部分进行相应的优化改造。 聚合温度,塔釜液中尚需含一定量的% ,此塔釜
液经换热冷却至一定温度,送入低压脱丙烷塔塔
! 流程概述
顶,裂解气压缩工段来的凝液汽提塔釜液送至低
乙烯装置顺序分离流程中,最初均采用单塔 压脱丙烷塔中部。低压脱丙烷塔塔顶气体经冷凝
脱丙烷,脱丙烷塔进料为 和 以上馏分,其中 后用泵送至高压脱丙烷塔塔釜液换热器经加热后
% %
所含的大量% 及其以上的不饱和烃在较高温度 返回高压脱丙烷塔。低压脱丙烷塔塔釜再沸器由
下极易生成聚合物,造成再沸器结垢、塔板堵塞的 低压蒸汽加热,塔釜采出 及 以上的产品。
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问题。在单塔流程中,当塔压为 ()
’( ’ ) ’(*+,- .
时,塔釜温度在 ’# / 以上,再沸器因聚合物结垢
通常需要两三个月清理一次,提馏段的塔板也经
常会发生堵塞现象。为了保证生产的进行,一般
设置备用再沸器和备用下塔。 世纪 年代初
*# !#
期开始采用低压塔脱丙烷。但是,降低脱丙烷塔
操作压力以降低塔釜温度解决再沸器和下塔因聚
合物生成而结垢和堵塞问题的同时,其塔顶温度
也相应降低,使冷凝器的丙烯冷冻功耗随之增加。
近年来较多采用的双塔脱丙烷工艺流程既解决了
图 双塔脱丙烷流程
聚合物结垢的问题又节省了冷冻功耗。因此,在 !
某些乙烯装置改造中,采用较先进的双塔脱丙烷
工艺流程。脱丙烷塔的进料有两股,一股为脱乙 工艺参数的确定及优化
烷塔釜液,一股为压缩工段的凝液汽提塔釜液。
# ! 进料组成
双塔流程的特点就是利用该两股物流在组分上的
双塔脱丙烷进料组成见表 ,其中脱乙烷塔
’
差异而分别进行处理。高压脱丙烷塔处理较轻的
塔釜液流量
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