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轧钢厂制造高效团队月总结1105
“提升棒线生产效率”高效团队 团队任务目标 五月工作计划 五月工作实绩 计划工作完成率 一棒:产量目标103万吨,热装率88%; 二棒:产量76万吨,热装率78%; 一高:产量62万吨 综合成材率97.4% 热装率28%; 二高:产量71万吨 综合成材率97.4%; 小型:完成57万吨产量,包括11.5万吨抽油杆、齿轮钢、弹圆、弹扁品种钢计划,热装率38%。 1、1#棒材产量8.6万吨,成材率97.05%,热装率80%; 2、2#棒材产量6.5万吨,成材率95.9%,热装率65%; 3、1#高线产量4.5万吨,优钢成材率95.5%,普碳成材率97.29%,热装率28%; 4、2#高线产量5.8万吨,成材率97%,热装率80%。 5、小型抽油杆1500吨,成材率94.8%,齿轮钢3000吨,成材率95%,弹圆1000吨,成材率95.6%,弹扁4000吨,50-70mm弹扁成材率96.5%,90-100mm弹扁成材率92.3%。热装率38% 1、1#钢材实际产量7.9719万吨,成材率97.04%,热装率89.01%; 2、2#棒材产量6.2165万吨,成材率95.94%,热装率56.37%; 3、1#高线实际产量4.1685吨,优钢成材率96.29,普碳成材率97.38,热装率33.5%; 4、2#高线实际产量6.7298万吨,成材率97.52%,热装率75.86%。 5、小型产量4.5683万吨钢。小型抽油杆实际3861吨,成材率95.01%,齿轮钢实际189吨,成材率93.41%,弹圆实际2138.48吨,成材率93.4%,弹扁无计划,热装率44%, 20项计划指标,其中1棒材产量、1#高线产量、、2棒材、2#高线热装率、小型齿轮钢产量、弹圆、齿轮钢成材率、小型产量未完成,计划完成率62.9% 未完成原因分析 张海军、于嘉强 齿轮钢、弹扁在坯料充足的情况下,完成6月份排产任务 抓好内部生产组织,在坯料充足的条件下提高产能。 弹扁本月无计划,齿轮钢受市场和排产因素,本月计划顺延至下月 小型齿轮钢、弹扁产量未完成 李江源、程建华 完成6月份8.4万吨产量目标 1、对照标准班产、成材率,做好每班的生产控制,未完成每班分析;2、,时间共享,设备保障。 1、年修及设备检修用时60.95小时,待坯24.88小时,加之事故影响,造成作业率仅有77.75%,累计影响产能近10000吨。 1棒产量未完成目标 张海军、杨彬 齿轮钢、弹圆成材率争取达到6月份目标 1、抓上线前辊环检查; 2、成立攻关组重点解决活套断信号问题,避免因此拉钢造成的尺寸废; 1、ф13弹圆因为活套不稳定,第一根、最后一根倍尺拉钢,K2辊环槽口变化影响,查找处理断续耳子,造成废品9.876吨,影响2.3%; 2、 ф21齿轮钢因尺寸超差废4.908吨,影响成材率2% 小型弹圆、齿轮钢成材率未完成 预期效果 项目 未完成原因 改进措施 负责人 未完成原因分析 柴鸿魁、赵军 争取6月份达到80%的目标 1、加强工序间的沟通,加快反应时间,值班长负责、作业长落实热装率; 2、时间共享处理设备隐患,避免酿成事故。 1、吃电炉冷坯2185.785吨,影响热装率3.4%; 2、内部故障影响; 2高线热装率未完成 李江源、张居军 6月份热装率争取达到60%以上 1、加强工序间的沟通,加快反应时间,值班长负责,作业长落实热装率;2、时间共享处理设备隐患,避免因事故影响热装。 1、本月2#连铸机全部给2高线供料,2棒材产能大于3#连铸机,近9000吨钢料从电炉倒运过来,影响热装率14% 2棒材热装率未完成 章发强、蒋磊、陈晓 完成6月份5万吨产量目标 1、抓住有限的时间组织生产,保证台时产量; 2、设备充分利用换辊、换槽时间处理隐患。避免事故发生 年修136小时,备料24.58小时,5月9日年修中断影响12.83小时,影响13000吨,5月20日钢坯开裂影响近7小时,5月作业率61.03%。 1高线产量未完成 争取完成6月份计划 预期效果 项目 未完成原因 改进措施 负责人 小型产量未完成 1、Φ12、 Φ14切分圆钢生产组织不好,产能未正常发挥,日欠产200吨左右; 2、活套断信号次数多,挑钢影响生产节奏 1、成立活套断信号攻关组,解决断信号问题;2、内部优化各班组人员配置,提高岗位人员的紧张感和紧迫感 张海军、于嘉强 棒线分厂5月份高效团队开展的主要工作及可交付的标准化成果 1、未避免不合格品外流,规范了各机组的成品尺寸,制定下发了成品尺寸内控标准;并开始收集主要用户的信息,争取消化不同用户的需求,进一步细化内部控制; 棒线分厂5月份高效团队开展的主要工作和可交付的标准化成果 2、4月29日组织了一次大库抽查,并去制品板簧厂做了回访。 金属材料公司库房 板
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