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  • 2017-06-08 发布于河南
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变频器故障诊断与维修几例

2013年第04期 NO.04.2013 百家讲坛 变频器故障诊断与维修几例 李敬岩 (黑龙江林业职业技术学院,黑龙江 牡丹江 1 5 7 0 1 1 ) 【摘 要】本文通过维修案例叙述了变频器常见故障的检测和维修方法;总结了变频常见故障产生的原因;阐述了变频器使用和维修 中的注意事项。 【关键词】变频器;故障;检测;维修 文章编号:1673-0380(2013)04-0279-01 近几年来,随着科技的迅猛发展,变频器被广泛地应用到自动 万用表 (图a)测量变频器输出到外接给定电路的电压,首先 机械和家用电器行业。应用变频器的产品日益增多,但变频器的维 测量9-24中之V+与GND之间的电压,多数变频器为10V,也有5V 修技术却相对落后,维修的资料也很难查找。在这几年的维修工作 的。如电压为0,则变频器内部的开关电源不正常。其次测量VI1 中积累了一些案例和经验,写于此,以供参考。 与GND之间的电压,它应该随电位器滑动端子的变动而变动。如电 案例一:一台数控铣床变频主轴控制系统,在数控系统操作面 压为0,则电位器已损坏。 板无论手动还是自动方式下,主轴均不转,但数控系统和变频器显 万用表 (图b)测量输出控制电路的电压。 示均正常。 如果V+与GND之间的电压正常,而输出端子与CM之间的电压 故障诊断时,首先向机床操作者了解到该机床刚刚进行了搬迁, 为0V,则须打开盖子,把接插件CN1或CN2脱开,检查是内部电 第一次开机运行主轴工作正常,但第二次开机运行就出现了上述故 源不正常,还是接插件接触不良,或连接线与接插件之间接触不 障现象。怀疑有虚接或断开线路,对数控系统与变频器及变频器与 良 。 主轴电动机的连接线路一一进行排查未发现故障。接着用万用表测 案例三:一台配置FANUC 0i TD的数控车床主轴低速段不转, 量了变频器输出电压,测量方法如图1所示。测得U相无电压输出, 高速段运转。数控系统和变频器显示工作正常,无报警信息。 造成缺相,电动机不转。将变频器上盖打开,检查主回路电路板, 故障分析:这台数控床采用PLC和变频器共同控制主轴高、 发现逆变输出模块芯片,有一插脚有 中、低三段变速,低速位时,主轴没有响应,高速段主轴运转。 焦糊痕迹,仔细检查发现,有一细小 仔细观察发现,高速段内主轴的转速也与数控系统操作面板的指令 金属切屑将相邻插脚脚短路,导致了 和反馈的显示值不符,主轴实际转速固定为1200转/分钟,不变速。 故障的发生。 仔细检查了变频器与PLC、变频器与电动机的线路未发现异常。将 变频器与电动机的电路断开,先使用案例二的方法测量变频器外接 输入端子的电压,电压正常,说明PLC侧无故障。然后分别在低 速,中速、高速状态下测量输出电压,在高速段有输出,但无频 率变化。将盖子打开,发现电路板有腐蚀断路和短路的迹象,进 一步检查,发现信号处理电路异常。发生这类故障已经没办法修 理,只能更换变频器。 从以上几个案例可以看出,变频器的故障多来自于使用方法不 当或是外界环境影响。因而在使用和维修时我们要注意以下事项:

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