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提盐离心机刮刀气缸故障分析及改造

2014年 5月 第二期 提盐离心机刮刀气缸故障分析及改造 49 变硬变脆,在空心轴表面出现点蚀现象以及高强度 表面镀铬,增加表面光洁度,减少对铜轴套和油封 工作中就会出现破损,在空心轴伸缩时夹带物料颗 的磨损 ,同时,将油封材质由原来的普通橡胶油封 粒进入汽缸内部,造成空心轴与铜套卡死,其次还 改成聚氨脂油封,大大增强了耐磨耐腐蚀强度,延 会引起汽缸内部气体串漏,使刮刀无法运动。 长了使用寿命。 3.3 提高操作员工素质,加强保养与润滑 3 改进措施 定期安排检修人员对汽缸刮刀进行保养,发现 3.1 把单键改成花键 ,增加受力面积 缺油及时补充,对油孔也要定期检查,防止堵塞,增 通过多次对刮刀汽缸 (图2)受损轴的分析发 加铜套等部位的润滑次数,增强操作人员的工作 现,70%以上的刮刀失灵都是由于单键键槽受力冲 责任心,加强 日常点检和专业点检,保证刮刀汽缸 击后,键槽单边变形,导致刮刀伸缩失效。通过研 的工作正常。同时也要求操作人员在下料时,保证 究图纸,对照现场,一方面利用原来的空心单键轴 均匀下料,不允许下料速度过快,减少因物料不平 改成花键空心轴,提高花键精度,缩小键与键槽间 衡引起的振动,避免刮刀受损。 的间隙,由原来的0.1~0.18mm调整到0.08~0.12 4 效果 mill,加深键槽深度 ,由原来的2mm加深到3mm,加 长键的长度,由原来的30mm加长到40mm,同时,增 在经过近2年的反复改进与试验后发现,提盐 强空心花键轴的硬度,将花键轴调质 到 220~ 离心机在采取了以上措施后,检修频率由原来的一 240HB,淬火处理35~40HRC;另一方面,减小旋转 个月2次左右,延长到现在的 3个月检修 1次,使 汽缸的行程,减小每次刮刀的刮料厚度 ,减少瞬间 用寿命大大增加,同时,在生产能力满负荷运转的 对键槽的冲击力度。 条件下,离心机的使用状况基本不受大的影响,保 证 了提盐工段的正常生产。 5 结语 提盐离心机作为回收车间脱硫提盐工段的重 要设备 ,运行状况的好坏直接影响到提盐工段的日 常生产,对塔后煤气含 H2S含量产生直接影响。一 旦出现维修时间过长,会导致塔后煤气含 H2S含量 超标,从而影响杭钢后续使用煤气工序的燃烧排 放。在采取了上述针对措施后,离心机刮刀故障率 明显降低,保证了生产的稳定运行,为环保生产提 供有力保障,并节约大量的检修费用。 收稿 日期 :2013一lO一18 图2 刮刀气缸示意 图

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