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低低温电除尘提效改造项目探析
低低温电除尘提效改造项目探析 摘 要:低低温静电除尘技术主要是通过在干式电除尘器(DESP)之前投加烟冷器,使热烟气和汽机冷凝水实现?峤换唬?烟气得以冷却,减少排烟热损失,同时将DESP的运行温度由130 ℃~150 ℃降低到85 ℃~90 ℃(烟气酸露点以下),不仅可脱除SO3、提高除尘效率,而且起到余热回收利用的效果,实现了保护环境和降低能耗的双重目的
关键词:低低温电除尘 余热回收利用 锅炉 烟冷器 煤耗
中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)08(c)-0027-02
早在“十一五”时期,国家把节约能源作为基本国策之一,要求发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会。现在到了“十三五”阶段的初期,我国节能减排形势依然严峻,且迫在眉睫。电力作为高耗能行业,将在降低能耗、提高经济效益中扮演着重要角色
某火力发电厂基于目前生产状况以及“十三五节能规划”的要求,实施了低低温电除尘提效改造项目,实现余热回收利用,达到节能减排的效果。同时,大大减少了SO2气体排放、提高了除尘效率,在保护地区环境中发挥了重要作用
1 改造前后的工艺对比及技术原理
改造前,原煤由煤斗送入锅炉的磨煤机,原煤被磨成煤粉以后进入锅炉进行燃烧,将水加热成过热蒸汽,从而推动汽轮机转子转动做功,整个过程经历了从化学能到热能,再转化成机械能的过程。汽轮机带动发电机发电,最终实现将机械能转变为电能。在发电过程中,汽轮机乏汽通过凝汽器冷却为冷凝水,经回热系统加热后经给水泵重新送入锅炉中;煤燃烧后产生的烟气经脱硝装置、空预器、电除尘、引风机、增压风机、脱硫装置后进入烟囱排至大气
据实测数据表明,排烟所带走的热量是锅炉运行中热损失最大的部分,占锅炉总输入热量的5%~8%,占锅炉的总热损失的70%~80%。一般而言,排烟温度每增加15 ℃~20 ℃,排烟热损失将增加1%,锅炉效率相应降低1%,导致煤耗增加
为保护尾部烟道、设备不受腐蚀,电厂必须将烟气温度控制在酸露点以上。按照国内常规设计,烟气温度需高于酸露点5 ℃~10 ℃,因此空预器出口烟气温度通常设定为120 ℃~130 ℃。而在湿法脱硫工艺中,吸收塔中的烟气为绝热饱和状态,温度(等焓过程)为50 ℃左右,即从120 ℃~150 ℃到50 ℃温差之间的热量全部损失了
改造后的工艺流程图如图1所示
改造后,低低温静电除尘技术则是通过在干式电除尘器(DESP)之前投加烟冷器,使热烟气和汽机冷凝水实现热交换,烟气冷却,将DESP的运行温度由130 ℃~150 ℃降低到85 ℃~90 ℃(烟气酸露点以下),实现余热回收利用,大大降低生产煤耗,实现经济效益和环境效益共赢
2 节能效果及环境效益分析
2.1 节能效果分析
实施了低低温静电除尘技术后,节能效果主要体现在余热回收利用。在烟冷器中,汽机冷凝水与烟气发生热交换,烟气温度由120 ℃~130 ℃降低到85 ℃的同时,加热了冷凝水。这不仅减少排烟热损失,还可预热即将返回锅炉的冷凝水,从而降低煤耗,给机组带来节能效益,可谓一举两得
2.1.1 项目节能量测算的依据和基础数据
(1)产品产量的依据
机组发电利用小时为5 500 h,年发电量:1000MW×5500h=
550000万kWh
(2)能耗的依据
能耗依据火电厂有关热经济性理论计算
2.1.2 项目实施前后节能量计算
根据烟冷器性能试验结果,低低温电除尘节能效果明显,统计如下
在1 000 MW负荷下分别投退烟冷器,测得锅炉修正后效率分别为94.445%、94.370%,汽机修正后热耗率分别为7 408.58 kJ/kWh、7 463.14 kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为284.16 g/kWh、285.97 g/kWh,即烟冷器改造后降低机组供电煤耗1.81 g/kWh
在750 MW负荷下分别投退烟冷器,测得锅炉修正后效率分别为94.397%、94.289%,汽机修正后热耗率分别为7 511.86 kJ/kWh、7 571.31 kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为289.51 g/kWh、291.81 g/kWh,即烟冷器改造后降低机组供电煤耗2.30 g/kWh
在500 MW负荷下分别投退烟冷器,测得锅炉修正后效率分别为94.381%、94.494%,汽机修正后热耗率分别为7 691.92 kJ/kWh、7 769.63 kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为300.67 g/kWh、302.71 g/kWh,即烟冷器改造后降低机组供电煤耗2.04 g/kWh
相关的机组运行负荷分布按表1计算
2.1.3 节能量计算
改造前
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