第13章数控诊修资料.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
图13-3 PROFIBUS任头连接图 返回 图13-4 802D PCU的接日小意图 返回 表13-1手轮电缆插头 返回 图13-5 802D PCU状态指小 返回 表13-2输入/输出模块PP72/48的地址设置 返回 图13-6 PP72/48模块端日结构图 返回 表13-3 PP72/48的状态显示功能 返回 图13-7驱动器的连接图 返回 图13-8系统接地图 返回 图13-9电源接地小意图 返回 图13-10工其软件安装面 返回 图13-11通信软件画面 返回 图13-12主菜单画面 返回 图13-13 RS232接口设定画面 返回 图13-14 802D系统通信设定画面 返回 图13-15 PLC软件启动画面 返回 图13-16 PLC软件的基本操作界面 返回 图13-17驱动器的调试软件画面 返回 图13-18驱动器调试软件的主画面 返回 图13-19发送文件窗口 返回 表13-4 NC报警号范围 返回 表13-5 PLC报警号范围 返回 图13-20冷却泵的PLC报警原理图 返回 13.5加工中心常见故障分析 例13-7 故障现象:一台卧式加工中心机床,配套 SIEMENS810M系统611A驱动系统,开机后,在机床手动回参考点时,系统出现ALM120报警。 故障分析:SIEMENS810M系统ALM120的含义是 “X轴移动过程中的误差过大”,引起故障的原因较多,但其实质是 X轴实际位置在运动过程中不能及时跟踪指令位置,使误差超过了系统允许的参数设置范围。进一步检查810M位置控制板至X轴驱动器之间的连接,发现 X轴驱动器上来自 CNC的速度给定电压连接插头接触不良。 故障处理:电压连接插头重新安插后,故障排除,机床恢复正常工作。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-8 故障现象:一台立式加工中心,配套 SIEMENS810M及611A交流伺服驱动系统,在开机时,出现X轴过电流报警。 故障分析:由于机床为上次开机时间,初步判定故障原因可能是伺服电动机与驱动器之间的连接有问题。 故障处理:经仔细检查发现该机床 X轴伺服电动机的三相电枢线相序接反,重新连接后,故障排除。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-9 故障现象:某式加工中心,配有 SIEMENS810M系统,机床启动后,发现X、Y、Z按下手动方向键后,机床可以非常缓慢地向指定的方向运动,但运动速度、坐标位置均不正确。 故障分析:根据机床故障现象分析,此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。 故障处理:先检查系统的位置控制系统的参数设定,在 SIEMENS810/820GA33系统中,与位置控制系统有关的主要参数有:MD5002bit2、1、0:位置控制系统的控制分辨率。MD5002bit7、6、5:位置控制系统的输入分辨率。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 MD3640、3641、3642:X、Y、Z轴的电动机每转反馈脉冲数 (4倍频后的值)。 MD3680、3681、3682:X、Y、Z轴的电动机每转指令脉冲数 (以位置控制系统的分辨率为单位)。 在机床上,X、Y、Z轴伺服电动机内装2500脉冲的编码器,位置控制系统的控制分辨率为05μm,位置控制系统的指令分辨率为1μm,X、Y、Z轴的丝杆螺距为10mm,丝杆与电动机为直接连接。 MD5002bit2、1、0=100; MD5002bit2、6、5=010; MD3640、3641、3642=10000; MD3680、3681、3682=20000; 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-10 故障现象:某龙门加工中心,采用SIEMENS810M的,配套611A伺服驱动器,在X轴定位时,发现 X轴存在明显的位置 “过冲”现象,最终定位位置正确,系统无报警。 故障分析:由于系统无报警,坐标轴定位正确,可以确认故障是由于伺服驱动器或系统调整不良引起的。 故障处理:X轴位置 “过冲”的实质是伺服进给系统存在超调。可以采用加减速时间调高速度环比例增益降低速读环积分时间等方法解决超调现象。对本机床,通过降低速度环积分时间后,定位超调现象消除。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-11 故障现象:某立式加工中心,采用 SIEMENS810M系统,配套6SC6502主轴驱动器,在测试时,出现主轴驱动器显示888888,主轴不能正常 工作。 故障分析:6SC650系列主轴驱动器的所有数码均显示888888,其常见的故障原因有: (1)控制器模块N1故障。 (2)控制器模块N1上的EPROM安装不良或软件出错。 (3)输入/输出模块中的 “复位”信号为 “1”。 下一页 返回

文档评论(0)

502992 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档