陈家山事故研讨.ppt

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陕西省铜川陈家山煤矿 “11.28”特大瓦斯爆炸事故分析 一、矿井及事故概况 陈家山煤矿位于铜川市北部约40公里处,为焦坪矿区西部边缘井田,走向长5.5km,倾斜宽3.7km,面积20.4km2,可采储量150Mt,设计能力为1.50Mt,服务年限约70年。1982年12月建成投产,2004年申报核定生产能力2.41Mt。矿井在册职工3504人,一个综采队、三个综掘队、两个炮掘队,采掘机械化程度分别达到100%和75.7%。 井田内煤、油、气共生,火、瓦斯等自然灾害严重。矿井主要开采侏罗系4-2#煤层,平均可采厚度12m,煤质为中灰、低磷、低硫、不粘结长焰煤。煤层坚硬,煤的坚固性系数f=0.8~2.1。 煤层有自然发火危险,发火期3-6个月,最短发火期24天,属易自燃煤层;煤尘爆炸指数为35.42%,火焰长度大于400mm,有爆炸危险。 1991年11月20日11时左右,在四采区轨道下山掘进过程中,放炮诱发岩石与油气突出,抛出岩石101t,喷出瓦斯11736m3,并渗出原油近10t。1993年经煤科总院重庆分院鉴定,4-2#煤层底板三叠系T3砂岩层为突出岩层。 随后,矿井调整采掘部署,将原设计在T3砂岩层的巷道全部调整到4-2#煤层内布置。此后一直没有再发生过煤、岩石与瓦斯突出,也未见任何突出预兆。 2003年再次经煤炭科学研究总院重庆分院鉴定,并经陕西省煤炭工业局审批为:在确保所有井巷工程不进入4-2#煤层底板、4-2#煤层底部距离T3含油气砂岩层顶部法线距离10m以上时,可认定为非突出矿井。 2004年矿井瓦斯鉴定结果为:矿井绝对瓦斯涌出量107.61m3/min,相对瓦斯涌出量20.44m3/t,属高瓦斯矿井。 矿井采用平硐与斜井开拓方式、走向长壁综合机械化低位放顶煤开采方法、全部垮落法管理顶板。 矿井采用多井筒进风、采区分区抽出式回风的通风方式,目前仅开采四采区,一矿一面集约化开采。 矿井共有8个进风井筒,1个回风井筒,总进8221 m3/min, 风井总回风8491 m3/min,有效风量率为85.3%。矿井主扇型号为:BDK-8-№28(对旋式),电机功率为2×355kw,其中一台工作,一台备用,最大通风风量可达到10000m3/min。 井下局部通风均采用双风机、双电源并能实现自动分风、自动切换。且具有风电、瓦斯电闭锁装置。 415工作面是矿井唯一的煤炭生产工作面,于2004年2月15日投产,已回采800m以上。工作面采用两进两回通风方式,即运顺进风通过工作面,由回顺回风,还有一部分风流经采空区进入高位巷,形成高瓦斯浓度风流。灌浆巷进风,一部分经局部通风机进入灌浆巷横川以里,供瓦斯抽放、灌浆防灭火等作业用;主体风流经与高位巷联接的横川进入高位巷,与高位巷中高瓦斯浓度的风流混合,将瓦斯浓度稀释到2.5%以下,由高位巷回风;在高位巷横川以里的一段较长时,由灌浆巷引入局部通风机供风,将高瓦斯浓度段控制在30m以内。 415工作面是矿井唯一的煤炭生产工作面,于2004年2月15日投产,已回采800m以上。工作面采用两进两回通风方式,即运顺进风通过工作面,由回顺回风,还有一部分风流经采空区进入高位巷,形成高瓦斯浓度风流。灌浆巷进风,一部分经局部通风机进入灌浆巷横川以里,供瓦斯抽放、灌浆防灭火等作业用;主体风流经与高位巷联接的横川进入高位巷,与高位巷中高瓦斯浓度的风流混合,将瓦斯浓度稀释到2.5%以下,由高位巷回风;在高位巷横川以里的一段较长时,由灌浆巷引入局部通风机供风,将高瓦斯浓度段控制在30m以内。 矿井主要采用风排和抽放两种方式治理瓦斯。事故前矿井绝对瓦斯涌出量为79.04 m3/min,风排52.25 m3/min,抽放26.79 m3/min,矿井瓦斯抽放率33.89%。矿井设有3套独立的瓦斯抽放系统。 风井瓦斯抽放泵房有两套瓦斯抽放泵:一套2BEC60泵系统,抽放416运顺瓦斯,抽放瓦斯浓度8~11%,混合瓦斯流量56~60 m3/min,纯瓦斯流量4.5~6 m3/min;一套SKA-670泵系统,2004年7月开始抽放415采空区瓦斯,抽放瓦斯浓度15~20%,混合瓦斯流量110~135 m3/min,纯瓦斯流量20.25~27 m3/min。 衣食村瓦斯抽放泵房有一

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