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三峡水电站进水口试验研究论文.doc
三峡水电站进水口试验研究论文
.freel。在厂房进水口研究上,长科院和清华大学都进行了各种水工模型试验,研究了边壁压强分布、水头损失和进口流态。双孔方案在水头损失、机组运行稳定性等方面较单孔有利。无论单或双孔,经优化后,水头损失都减少了约15cm,年发电量约增加1.5万k。
厂房专家组第一、二、三次会议,对水电站布置及设计主要原则进行了审议,建议通过水工模型试验,进一步论证带中墩的双孔进水口方案的可行性和合理性。当时认为双孔进水口具有如下优点:
①闸门孔口过水面积增加,平均流速减少,有可能减少水头损失;
②进口前沿宽度扩大,过栏污栅水流流速分布均匀,减小了阻塞的可能性;
③减少闸门尺寸和启闭机容量,使运行方便可靠。
国外已建的特大型水电站,进水口单、双孔形式均有。考虑到三峡水电站的重要性和发电效益,应进行两种方案的研究,选择最佳方案,以保证各种工况下均能安全、稳定、高效地运行。为此,三峡总公司技委会分别委托长科院和清华大学进行了单、双孔进水口两种方案的大比尺模型试验的对比研究,并根据试验结果逐步对各方案进水口的体型进行优化。
双孔方案各研究了三种体型,共6个模型,即单Ⅰ、单Ⅱ、单Ⅳ和双Ⅰ、双Ⅱ、双Ⅲ。
2 模型设计
2.1 模型比尺选择
由专家组确定模型的长度比尺λ1=1:30,相应即可求得其它正态模型的比尺。
2.2 试验设备
为了便于单、双孔比较,两个方案并列布置,各优化方案模型则由其前一模型改装而成。
模型试验场地宽6m,长16m,布置在室内。试验室供水能力为300L/s模型需水量为196L/S模型模拟了一个机组段且进水口前为对称进水。水库用水泥砂桨抹面的砖砌水槽模拟,槽长4m,宽1.5m,深3.7m。进入水槽的水流经过两道水栅。水槽首部均有单独的供、排、稳水系统,以保证进水口前的行进水流平稳对称。
模型自拦污栅墩首至蜗壳进口均用有机玻璃制作。为了便于进行流态观察,将整个进水口做在水槽外,即进口前至拦污栅的两侧壁也用有机玻璃制作。有机玻璃的糙率nm=0.007~0.008,可满足相似要求。
拦污栅用厚0.5mm的铁皮制作,模型尾部模拟到机组的蜗壳进口。在模型中,外加长1.31m的直段,并通过长0.3m的锥管与30.5cm的铸铁阀门相接,用以控制流量。
2.3 库水位及压强的量测
上游水库的水位及进水口、压力管道的压强均用测压管量测。
在水槽距进水口3.2m处引出φ8mm的铜管,然后用φ8mm的软胶管引到测压板的读数玻璃管上,用于量测库水位。
进水口及管道压强的量测,采用在有机玻璃壁上打穿φ6mm小孔,用φ6mm胶管连接到测压板的读数玻璃管上。
2.4 流量测量
流量用量水堰量测。水流从模型尾端的阀门流出后,经过两道稳水栅稳水,距出流处4m设锐缘矩形薄壁堰,堰宽0.8m。用雷伯克公式计算流量。
3 单孔试验结果
3.1 单孔模型的区别与联系
单孔的三个模型,是逐步改进的,其中单Ⅰ是三峡水电站进水口的原初步设计方案,因试验中发现吸气旋涡,故又进行了改进,变成单Ⅱ方案。单Ⅱ方案流态仍不理想,于是又进行了优化,得到单Ⅳ方案。
和单Ⅰ相比,单Ⅳ主要进行了如下改进:
①使进口上下对称。进口下缘曲线胸墙断面以前由圆弧改为台阶式。以改善进口前的流态。
②增大了淹没深度,以减少旋涡发生。
③进口上、下侧曲线均改为双圆弧,这样接近于椭圆曲线。同时进口开阔,闸门孔口前断面积增大,以减小水头损失。
④进口、渐变段及其后直管的倾角改为水平,促使进口真正做到上下对称。
⑤增加起破漩作用的人字撑,以改进进水口前的流态。
⑥闸门槽宽度则由2.40m减为2.00m,以减小对水流的干扰,改善流态,减少水头损失。
3.2 三个模型试验结果综合分析
三个模型均进行了进水口前流态、水头损失和边壁压强分布的测试。
压强分布由测压管测得,水头损失系根据库水位和断面测压管读数由恒定流量方程求得,试验中的水头损失计算断面如附图所示。
断面1-1位于距进水口3.20m的上游水槽中,2-2断面取在0十118.00桩号断面(蜗壳进口断面)。试验中可以认为水体是不可压缩的,两断面间的水体与外界无物质与能量交换,水体作恒定流动,两断面均为渐变流断面。
为方便起见,本文只分析了模型无拦污栅情况。在分析水头损失和压强分布时,只分析上游水位为145.00m,流量为966.4m3/s的情况;压强只分析135.00m水位情况。
3.2.1 流态
流态对漩涡的分类方面。单I模型在上游水位135.00m时有S型游涡,V1型游涡和V2型漩涡,无V3型漩涡。
在进水口前的水位为135.00m时,单Ⅱ进水口前的流态与单I相似,S型、Vl型、V2型漩涡都存在,无V3型漩涡;V2型漩涡较单I中的强度小,带气量少,但频率高。这说明,单Ⅱ所采
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