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锅炉技术论文

烟火管快装锅炉烟管快速腐蚀事故的分析及对策 锅炉概况 榆次区粮食局使用的一台盐城锅炉厂生产的KZL2-13型(汽改水)锅炉,用途为冬季供暖 。该锅炉冬季使用5个月夏季停用,锅炉水处理采用纳离子交换设备,采暖系统无膨胀水箱,在循环水泵进水之前装有一台容积为2M3的回水水箱。该公司有专职化验员及合格司炉操作工,锅炉投入使用四年后发现烟管有严重溃疡腐蚀,经晋中市特种设备监督检验所检验后结论为:烟管需全部更换处理。使用单位委托我公司对烟管进行更换处理,管材由使用单位从原锅炉制造厂购置,附有管材材质质量证明书,结果该锅炉使用三个月时就发现烟管渗漏,被迫停炉检查,产生问题与修理前完全一样。 二、腐蚀现状 现场检查结果:溃疡腐蚀坑深最深为2.8mm,个别已穿孔渗漏(原管直径63.5X3.5)蚀坑密度80个∕m2,蚀坑主要分布在烟管的上背部,并附有一层污垢积物,在每一个蚀坑的表面均有一个鼓起的腐蚀产物,产物越高蚀坑越深。产物又为多层状结构,根部均有褐色粉末,产物最高的10mm,蚀坑直径最大的15mm。在锅炉内其他部位均有类似的现象,但严重的是在后管板高温区也有结垢腐蚀现象。 原材质、水质、使用现状的调查: 1、材质验证: 管材是使用单位从缘制造厂购回,从外观检查无问题,再从材质证明审查化学成分,机械性能均符合技术要求。 2.水质检查: 该炉使用的原水为我市市政供水,水质较好。软水硬度经查记录,一般总硬度已控制在0.2-0.6mg-N∕L之间。锅水的碱度和含氧量有监督。 3.使用管理: 管理人员及软化工均为经培训合格的人员。操作管理基本符合要求。 综合分析: 1、该炉新安装时使用过一段生水,因此在受热表面上形成一层较薄的水垢层,起到一定的防止氧腐蚀的作用,因此使用可达四年。 在水泵回水之前装有回水箱,回水congruent水箱后 经水泵压入锅炉,使系统水含氧量常处于饱和状态。 钢管上背腐蚀严重,表面腐蚀程度、速度形成局部的浓缩程度有关。 由于该炉给水方式是有下联箱后部给水,水箱水流方式是由下向上流动,因此使(水平布置的烟管)上背部积存一层泥渣,形成高度的电解质。 在处理失效的软水时盐水未洗净,造成软水中带有Clˉ进入锅炉。 该炉的进水方式和水循环系统不合理,只是受热面积较前次得不到应有的冲刷换热,因而造成管板高温区汽化结垢,(严重时会造成管桥裂纹)管被沉积泥垢,造成腐蚀。 由于以上诸多原因的存在,再加上更换的管未做好使用前的钝化处理致使钢管加速腐蚀。 腐蚀机理的探讨: 在锅炉受热面的高温区。炉水浓度增高,特别是含有高浓度的Clˉ、SO4-2离子和NaOH混合存在的条件下,原来金属表面的氧化铁自然形成的保护膜Fe3O4被侵蚀破坏,因而造成腐蚀,其化学反应为: Fe3O4+4NaOH→2NaFeO2H2O 铁氢氧化钠直接反应形成碱腐蚀: 2NaOH+Fe→2NaFeO2+H2 以上产物亚铁酸钠在高PH值得炉水中可溶解,从而加速了金属表面的腐蚀。 从电化学腐蚀的机理来分析: 3Fe+nNaOH+4H2O→Fe3O4+4H2+nNaOH 在被破坏的金属处,铁不断的发生溶解,形成局部鼓起的氧腐蚀产物,炉水中的OH(阳极)相互作用,产生电解生成氢氧化铁。同时又被水中的O2氧化生成FeO4等物质覆盖在蚀坑上,增加坑处电差,形成闭路电池,使腐蚀过程连续下去,从而形成严重的溃疡斑坑。 防腐措施: 彻底改进锅炉给水方式:1)去掉水箱,增设膨胀水箱,使采暖系统基本处于密封状态,减少空气进入水中。2)改造锅水配水装置使锅筒各部位均能流动冲刷, 热强的部位能得到冷却,避免汽化结垢和泥沙沉积。 加强水质监督,尽可能将给水除氧,严禁Clˉ进入锅炉。炉水PH值维持在8.5-9. 每年运行前对锅炉做好钝化处理,使受热面积形成一层碱性的保护膜。 做好停炉保养,最好采用干法保养。 该炉经过查找根源,采取了以上措施后使用六年未发现有类似腐蚀事故发生。 4

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