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通风技术与经济效益分析
高勇张卫国
(中央储备粮临沂直属库临沭分库276713)
随着中储粮规范化管理的不断完善,在实现“两个确保”的基础上,大家逐步更新观念、提高认识,把科技
储粮工作当做一件大事来抓,仓储管理和轮换业务都紧紧围绕经济效益这个中心进行。开展科技储粮提高
经济效益。尽管有时表现不直接.但无论是提高粮食品质、延缓陈化.还是减轻劳动强度,提高劳动效率,目的
都是为了增收节支,提高经济效益。目前.中储粮系统规模大、条件好,如果充分利用现有条件,每吨粮食节
约一元钱费用,一个储备库累计起来就是几十万元,出库粮食少丢失一个水分,每年就能增加上百万元收人。
临沂直属库临沭分库在2005年轮换期间,对即将出库的3号仓3280t小麦,利用通风技术进行调质试验获得
新突破,获得直接经济效益3万元,达到较为满意的效果。
1试验材料
1.1供试仓房
3号仓建于2000年,长30m,宽24m,存粮线高度6m,设计仓容3099t。仓内铺设两组地上笼通风系
统,1机3风道设置,共计6条风道。通风笼为鱼鳞式冷轧镀锌板,开孔率为25%一35%,空气途经比l:1.
4。
1.2供试粮食
粮温14.3℃。
1.3试验器材
kw的离心风机,风量12224一15705m3/h,全压1209Pa。多功能扦样器
两台型号为u一72功率为7.5
m,可调式雾化喷头1个,水表1个。干湿计2
一套、钳式测水仪1台,自制雾化器一台,功率为3kw,管线50
个,塑料水桶1个,自制循环通风管道两条(15m),采用深圳生产的GV一200l粮情检测系统。
2试验方法
2.1调质前的准备工作
调质试验前撤掉仓内苫盖物和走道板。我们组织专业人员3人对该仓进行了粮情检查.对该仓的粮食
温度、水分和虫情作了详细记录。布设检测点9个,每点分6层。
检测风机运转是否正常,通风道有无漏粮,将内循环风道的一端与风机的出风口相连接,另一端通过窗
户进入仓内,将仓房门窗及通风管道密闭好,以防止水分湿度在内环流时损失。将自制雾化器放在北门口平
台上,连接好电缆线,将水表与雾化器连接.连接雾化喷头,试验雾化效果,通过调节雾化喷头将雾化程度调
至最佳状态。在粮面上均匀喷雾。
2.2试验操作
开启雾化器加湿前.先开启2台7.5kw离心风机采用下行吸出式通风方式,让仓内空气形成内循环。
开启雾化器加湿时,利用风力带动湿气从粮堆表面向下移动,当粮粒遇湿时,进行吸附和解吸,使粮食水分增
高到一个相对平衡状态后,湿气逐渐向下渗透下移,粮堆形成一个水分梯度。为减少粮堆水分梯度值.尽量
h后,在粮面上进行扒沟,以松
快速平衡粮堆水分,每天适当控制加湿雾化水量.加湿完毕.连续通风循环10
t。
散粮面.加快湿气向下转移的速度。每天加湿结束后,持续通风20h平衡粮堆水分。第一次加湿水量2.5
在调质过程中.操作人员每天及时检测一次各粮层水分变化情况,记录好数据,检测粮情,及时掌握粮堆各层
·386·
的增湿情况,以便及时调节控制加湿量和通风时间。
通风288h。
3结果与分析
3.1粮食水分温度检测情况
2%,中上层12%,增加了l%。由于通风时间短,3m以下增加幅度微小,4m以下没有变化。按水分加湿量
计算,粮食数量增加24.2t,此时粮食平均温度为19.7℃,根据粮情分析,能够短时期安全储存。
3.2成本计算
3.2.1电费两台7.5kw离心式风机,通风时间288h,通风耗能4320kw.h,按0.7元/kw·h计算,电
费3024元。雾化器电机功率3kw,每天加湿工作2h,13天用电78kw.h。电费为54.6元。 、
3.2.2水费由于使用的地下水是本单位水井.水费为17元。
3.2.3工时总计耗费工时为120
h,上班期间本单位职工不再另计提费用。
3.2.4总成本为3078元
3.3调质后纯利润计算
小麦调质后增加数量24.2
32254元。
4结论
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