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基才ANSYS中部槽推移耳结构优化设计
学兔兔
第18卷 第2期 (总第 111期) 煤 矿 开 采 Vo1.18No.2 (SeriesNo.111)
2013年4月 CoalminingTechnology April 2013
基才ANSYS中部槽推移耳结构优化设计
吕振华,袁进南,王和伟
(三一重型综采成套装备有限公司,辽宁沈阳l10027)
【摘 要] 针对刮板输送机实际工作过程中出现的推移耳断裂失效问题,对挡板槽帮进行 了有
限元分析,提出推移耳改进方案,将推移耳改进为带锥度 “Z”形结构,优化 了推移孔处的受力状
况。分析结果表明该结构合理,可用于实际生产,以提高中部槽工作的可靠性和整机寿命。
[关键词] 刮板输送机;中部槽;推移耳;优化设计
[中图分类号]TD634.2 [文献标识码]B [文章编号]1006—6225 (2013)02—0036—03
StructureOptimizationDesignforMovingEarofCentralGrooveBasedonANSYS
刮板输送机推移耳承受工作面液压支架的拉架
力、推溜力,在推中部槽、拉液压支架的过程中,
推移耳容易受力不均匀,进而出现耳板断裂、耳板
变形 、耳板拉移孔处被拉溃等失效形式。(图1所
示为推移耳断裂失效)。推移耳失效后导致刮板输
送机及液压支架无法推移,综采工作面不能推进。
只有更换整节中部槽,才能继续工作。为此,对刮
板输送机推移耳进行了应力分析和优化设计,改善
该部位受力状况与外形结构,计算结果表明,该结
构合理,可用于生产实际。 1一挡板槽帮 ;2一弯板组件 ;3-- 中板 ;
4一铲板槽帮;5--底板;6~接口板
图2 中部槽三维实体模型
参考文献 [2]将中部槽推移耳与槽帮相连处开
槽 ,改善了 “∑”形复杂曲面处受力状况,避免
了应力集中;同时改善了挡板槽帮的铸造工艺性,
图1 推移耳断裂失效 有助于铸造槽帮推移耳处散热,有效避免了在推移
耳处产生的残余应力。图3为 目前实际使用效果较
1 模型有限元分析
好的推移耳结构。
1.1 中部槽推移耳建模
用Pro/E建立的中部槽三维实体模型结构如图
2所示。由图可知推移耳是倾斜一定度数的 “腰形
孔”结构,这种结构在支架推移刮板输送机时,
推移力位于中部槽质心位置,从而水平推移中部
槽,防止中部槽向前推动时铲入底板或上翘压煤。
中部槽推移耳优化设计能有效提高刮板输送机 图3 推移 结构不恿
中部槽使用寿命及拉移耳强度,提高工作效率。参 1.2 中部槽推移耳模型前处理
考文献 [1]将中部槽推移耳拉孔设计成为 “TJI’ 本文对槽宽800系列刮板输送机中部槽挡板槽
形,有效改善了推移耳部位应力的分布,提高了在 帮对推移耳受力进行应力分析。利用三维建模软件
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