北京航天城污水处理厂CASS法工艺调试及运行论文.docVIP

北京航天城污水处理厂CASS法工艺调试及运行论文.doc

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北京航天城污水处理厂CASS法工艺调试及运行论文.doc

  北京航天城污水处理厂CASS法工艺调试及运行论文 .freelent Process for Beijing Space Flight Center Abstract: The engineering situation and technological process especially the set-up and trial running of Beijing Space Flight Center LSS、SVI、COD、BOD5等。随着微生物培养时间的增加,检测到污泥中有大量活跃的原生动物和少量的后生动物,此时SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,MLSS=1 200mg/L~1 800mg/L,表明活性污泥培养基本成功。此阶段完成后即可进入污水厂全面试运行阶段。 污水厂试运行是指在满负荷进水条件下,优化、摸索运行参数,取得最佳的去除效果,同时对工程整体质量进一步全面考核,为今后长期稳定运行奠定基础。此阶段大致包括以下几方面工作:滗水器控制参数的确定,CASS池运行周期及曝气、沉淀、排水、闲置时间的分配,自控系统的校正、污泥脱水过程中混凝剂的投加量等。 2.1 滗水器控制参数的确定 CASS工艺的特点是程序工作制,可依据进、出水水质变化来调整工作程序,保证出水效果。滗水器是CASS工艺中的关键设备,工程采用的滗水器是我院环保中心和四达水处理公司在模拟试验基础上开发成功的新型滗水设备。该滗水器采用丝杠套筒式,通过电机的运动,带动丝杠上下移动,从而带动连接于丝杠末端的浮动式滗水堰,完成滗水过程。 每次滗水阶段开始时,滗水器以事先设定的速度首先由原始位置降到水面,然后随水面缓慢下降,下降过程为:下降10s,静止滗水30s,再下降10s,静止滗水30s…,如此循环运行直至设计排水最低水位,通过滗水器的堰式装置迅速、稳定、均匀地将处理后的上清液排至排水井,滗水器下降速度与水位变化相当,排出的始终是最上层的上清液,不会扰动已沉淀的污泥层。滗水器上升过程是由低水位连续升至最高位置,即原始位置,上升时间通过调试摸索确定。滗水器在运行过程中设有限位开关,保证滗水器在安全行程内工作。调试工作主要是根据进出水水质及水量来探索滗水器的排水时间、滗水器最佳下降速度及排水结束后滗水器的上升时间。 2.2 CASS池运行周期的确定 根据实验室小试结果,原设计的CASS池运行周期是4h,其中曝气2h,沉淀1h,排水1h。调试过程中发现原水浓度比设计原水浓度低,有必要根据实际废水水质情况来确定运行周期,根据进出水水质指标适当调整周期中各阶段时间的分配,如适当减少曝气时间、延长沉淀时间等,这样在保证出水水质的情况下节省了能耗。污水厂实际运行周期仍是4h,其中曝气1.5h,沉淀1h,排水1h,闲置0.5h。 2.3 自控系统的校准 CASS工艺之所以在国外得到普遍应用,得益于自动化技术的应用。北京航天城污水处理厂根据工艺流程与厂区设备分布状况,自动控制采用集散式控制系统,由我院环保中心与北京研华公司合作研制。整套控制系统采用现场可编程控制(PLC)与微机集中监控,在污水提升泵房、4座CASS池及污泥脱水机房各设置1台现场控制机(可手动控制);在中心监控室设有1台工控机和模拟显示屏。现场控制机独立完成相应的参数设置、数据显示、自动控制、数据通信等全功能,中央控制计算机通过工业现场总线向各现场控制机传输和采集数据,并可根据进、出水水质变化适当调整工作程序,发现问题及时解决。模拟显示屏显示工艺全过程的数据与状态。 2.4 运行结果 从每天监测的水质情况看,CASS工艺经过上述各阶段的调试和试运行,取得了良好效果。进水水质:CODCr=70mg/L~80mg/L,BOD5=30mg/L~35mg/L,pH=6.8~7.5;出水经常保持在CODCr=20mg/L以下,BOD5=7mg/L左右,SVI=80mL/g~100mL/g,SV=18%~20%,pH=6.8~7.5,优于国家排放标准。 CASS工艺产生的污泥量较少,污泥性质稳定,具有良好的沉降、絮凝、脱水性能。调试至今半年过去了,未发生污泥膨胀现象,这样更从实践上验证了CASS工艺的优越性。 3 CASS工艺的特点 从北京航天城污水处理厂的运行实践来看,CASS工艺与其它污水处理工艺相比确实是一种先进实用的工艺。具体体现在以下几个方面: (1)此工艺建设费用低,与常规活性污泥法相比,省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,工艺流程简洁,建设费用可节省10%~25%,占地面积可减少20%~35%。 (2)运转费用省。由于曝气是周期性的,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%~25%。此外,本工程采用水下曝气机代替

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