第13章数控诊修试卷.ppt

图13-2 802D电缆连接图 返回 图13-3 PROFIBUS任头连接图 返回 图13-4 802D PCU的接日小意图 返回 表13-1手轮电缆插头 返回 图13-5 802D PCU状态指小 返回 表13-2输入/输出模块PP72/48的地址设置 返回 图13-6 PP72/48模块端日结构图 返回 表13-3 PP72/48的状态显示功能 返回 图13-7驱动器的连接图 返回 图13-8系统接地图 返回 图13-9电源接地小意图 返回 图13-10工其软件安装面 返回 图13-11通信软件画面 返回 图13-12主菜单画面 返回 图13-13 RS232接口设定画面 返回 图13-14 802D系统通信设定画面 返回 图13-15 PLC软件启动画面 返回 图13-16 PLC软件的基本操作界面 返回 图13-17驱动器的调试软件画面 返回 图13-18驱动器调试软件的主画面 返回 图13-19发送文件窗口 返回 表13-4 NC报警号范围 返回 表13-5 PLC报警号范围 返回 图13-20冷却泵的PLC报警原理图 返回 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 13.5加工中心常见故障分析 检查X轴在出现报警的位置及附近,发现它对 Y轴测量系统 (光栅)并无干涉与影响,且仅移动Y轴亦无报警,Y轴工作正常。再检查 Y轴电动机电缆插头、光栅读数头和光栅尺状况,均未发现异常现象,因此判断电缆局部断线的可能较性大。 故障处理:将X轴运动到出现故障点位置,人为移动电缆线,仔细测量Y轴上每一根反馈信号线的连接现象,最终发现其中一根信号线在电缆不断移动的过程中,偶尔出现开路现象;利用电缆内的备用线替代断线后,机床恢复正常。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-7 故障现象:一台卧式加工中心机床,配套 SIEMENS810M系统611A驱动系统,开机后,在机床手动回参考点时,系统出现ALM120报警。 故障分析:SIEMENS810M系统ALM120的含义是 “X轴移动过程中的误差过大”,引起故障的原因较多,但其实质是 X轴实际位置在运动过程中不能及时跟踪指令位置,使误差超过了系统允许的参数设置范围。进一步检查810M位置控制板至X轴驱动器之间的连接,发现 X轴驱动器上来自 CNC的速度给定电压连接插头接触不良。 故障处理:电压连接插头重新安插后,故障排除,机床恢复正常工作。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-8 故障现象:一台立式加工中心,配套 SIEMENS810M及611A交流伺服驱动系统,在开机时,出现X轴过电流报警。 故障分析:由于机床为上次开机时间,初步判定故障原因可能是伺服电动机与驱动器之间的连接有问题。 故障处理:经仔细检查发现该机床 X轴伺服电动机的三相电枢线相序接反,重新连接后,故障排除。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-9 故障现象:某式加工中心,配有 SIEMENS810M系统,机床启动后,发现X、Y、Z按下手动方向键后,机床可以非常缓慢地向指定的方向运动,但运动速度、坐标位置均不正确。 故障分析:根据机床故障现象分析,此类故障通常是机床的位置检测系统不良引起的。 故障处理:先检查系统的位置控制系统的参数设定,在 SIEMENS810/820GA33系统中,与位置控制系统有关的主要参数有:MD5002bit2、1、0:位置控制系统的控制分辨率。MD5002bit7、6、5:位置控制系统的输入分辨率。 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 MD3640、3641、3642:X、Y、Z轴的电动机每转反馈脉冲数 (4倍频后的值)。 MD3680、3681、3682:X、Y、Z轴的电动机每转指令脉冲数 (以位置控制系统的分辨率为单位)。 在机床上,X、Y、Z轴伺服电动机内装2500脉冲的编码器,位置控制系统的控制分辨率为05μm,位置控制系统的指令分辨率为1μm,X、Y、Z轴的丝杆螺距为10mm,丝杆与电动机为直接连接。 MD5002bit2、1、0=100; MD5002bit2、6、5=010; MD3640、3641、3642=10000; MD3680、3681、3682=20000; 下一页 返回 上一页 13.5加工中心常见故障分析 例13-10 故障现象:某龙门加工中心

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