任务 CK数控车床刀架控制系统的.pptxVIP

  1. 1、本文档共74页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
任务 CK数控车床刀架控制系统的

任务1-4 CK0625数控车床刀架控制系统的装调;严正批评!!! 严重不符合职业规范!!!;一、任务目标 (1)操作数控系统西门子SINUMERIK 802C,运行模式为“JOG”运行模式,摁下机床操作面板上的“K8”键,则刀架换位至下一刀位。 (2)操作数控系统西门子SINUMERIK 802C,运行模式为“MDA”运行模式,输入“T01”,刀架启动自动换位到1号刀位。 ;二、任务资讯;(二)四方回转刀架的换刀过程;1、刀架电机正转→上刀体抬起;2、刀架电机继续正转→刀架上刀体带动车刀换位;3、刀架电机正转→上刀体旋转→霍尔传感器实时监测当前转到加工位 的刀号;磁钢;4、霍尔传感器实时监测当前转到加工位 的刀号→ 输入到PLC中与指令所要求的刀位相比较→与指令要求一致→PLC指挥电机反转,PLC的计时器开始计时→上刀体往下沉,反向锁紧→ PLC的计时器延时时间到,PLC指挥电机断电→完成了一个换刀循环;(三)PLC的I/O分配;;三、任务计划;刀架电气原理图;刀架电气原理图;我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路。 我们将图1简化成图2的样子。图2中的开关受软件控制,“1”时断开,“0”时闭合。很明显可以看出,当开关闭合时,输出直接接地,所以输出电平为0。而当开关断开时,则输出端悬空了,即高阻态。这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载(即使很轻的负载)到地,那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了,所以这个电路是不能输出高电平的。    再看图三。图三中那个1K的电阻即是上拉电阻。如果开关闭合,则有电流从1K电阻及开关上流过,但由于开关闭和时电阻为0(方便我们的讨论,实际情况中开关电阻不为0,另外对于三极管还存在饱和压降),所以在开关上的电压为0,即输出电平为0。如果开关断开,则由于开关电阻为无穷大(同上,不考虑实际中的漏电流),所以流过的电流为0,因此在1K电阻上的压降也为0,所以输出端的电压就是5V了,这样就能输出高电平了。但是这个输出的内阻是比较大的(即1KΩ),如果接一个电阻为R的负载,通过分压计算,就可以算得最后的输出电压为5*R/(R+1000)伏,即5/(1+1000/R)伏。所以,如果要达到一定的电压的话,R就不能太小。如果R真的太小,而导致输出电压不够的话,那我们只有通过减小那个1K的上拉电阻来增加驱动能力。但是,上拉电阻又不能取得太小,因为当开关闭合时,将产生电流,由于开关能流过的电流是有限的,因此限制了上拉电阻的取值,另外还需要考虑到,当输出低电平时,负载可能还会给提供一部分电流从开关流过,因此要综合这些电流考虑来选择合适的上拉电阻。;;刀架电气原理图;四、任务实施;(一)、元器件简介 (1)接触器 ;(2)中间继电器 ;(3)断路器 ;(4)端子排 ;(5)上拉电阻 ;(6)刀架电缆 ;绘制原理图、接线图,然后完成刀架电路的连接 电气柜总电源关了吗?;课程周冠军颁奖典礼; 按照 走线是否整齐,接头制作是否美观安全,功能完成与否,经综合评价,第二周的周冠军为;(二)、PLC程序调试;设为4,4工位刀架;;;;即为刀架的反转延时时间,设太长电机会被堵转,太短刀架不能锁死,实践证明15左右即可,即1.5秒左右;;;;X100、X101和X200、X201实例程序进行了滤波处理;;;;本节课任务2:;本任务子任务3:;硬件:断路器辅助触点接入到PLC的输入点当中 ;本任务子任务3:;;用户报警; ;软件:点击“诊断” →“调试” →“编PLC文本” →“可以完成每一个用户报警号提示信息的编辑”,选择700020,利用拼音输入法输入“刀架电机过载” ;故障现象1:按下K9键后,无任何反应。(无接触器吸合“啪” 的声音,无电机被堵转“嗡嗡”的声音);故障分析(1)正常情况是怎样的?;第一步:刀架电机正转换位;第二步:到达目标刀位,反转锁紧;第三步:延时时间到,将电机停止;故障分析(2)到底是PLC未发出信号?还是接触器未执行?;断开;PLC的输出,在“程序状态”下,显示“2#0”或者“2#1”;;接触器若正常吸合, 应该有很清脆的“啪”的声音;故障现象2:若接触器已经正常吸合,但没看到刀架换位,请注意, 此时电机可能被堵转,会听到“嗡嗡”的声音,;刀架电机正转;故障排除:请立刻将刀架断路器关断,电源断开,将电机的电源 线任意交换两根。

文档评论(0)

linsspace + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档