设备工程部年度总结与规划-王月成.ppt

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设备工程部年度总结与规划-王月成资料

通过上述数据统计,2012年燃料吨成本平均值为189.3元/吨。2013年燃料吨成本平均值为113.9元/吨,吨耗下降为189.3-113.9=75.4元/吨。吨成本降低主要是煤价低于上年和提高进水温度,以及锅炉、板换清洗换热效率提高,在夏天最为显著。在今年10月份,锅炉改造为燃生物质,生物质(4000大卡)每吨价格高于煤(5000大卡以上)的价格250元左右,生物质代替燃煤,因此要增加31%左右,在10月到今天锅炉白天燃生物质,晚上燃煤,目的是为了降低燃料吨成本和政府部门检查,10月份吨耗为220.36元/吨,主要是产量低(239.2吨),吨耗增加。其次没有办理假退假领手续导致10月份吨耗高,11月份(106元/吨)低的原因。 2012年与2013年吨成本对比 序号 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 管理指标 2012燃料吨成本(元/T) 163.3 293.7 174.4 126.7 108.0 103.7 110.3 138.7 121.7 275.4 367.5 288.3 120 2013燃料吨成本(元/T) 117.03 111.01 114.75 109.58 85.47 92.73 80.30 83.61 118.97 220.36 106.57 126.58 * * * 2013年度的主要工作作个回顾 1、设备维修方面: (1)根据根据公司战列部署将维修部机修划分为机修班,归属到生产部,让机修跟生产班组充分沟通,解决问题快捷,积极主动地去解决问题,下半年整合成立设备工程部,全年度设备故障率、维修费用、能耗未能达到管理目标。 (2)设备工程部主要负责动力配电、技术改造和后勤管理等工作,对动力配电每天安排专人经行巡检,发现问题及时处理。 (3)制定详细的周工作计划,确认工作的详细内容和实施人,跟进人,最后确认完成。 (4)每天及时了解车间设备的运行状况和人员操作的技能。设备的备品备件的库存情况、同时与机修班交流设备故障维护的技能和方法,以及后续工作改善改进。根据车间的设备状况,安排本部门的整体工作。发现问题及时解决。 * * * 2.设备技改方面: (1)根据各项工作计划的安排,制定了主要技术工作项目的推进表。 (2)去年配料车间开水板式换热器,蒸馏水回收到锅炉储水罐,在今年将所有配料缸蒸馏水全部回收到锅炉储水罐中,今年6月又将大杯、小杯杀菌池多余开水也给与回锅炉储水罐中,到今年12月共回收了(3470-1230)2240吨水(安装水表读数),创造价值为2240吨*3.8元/吨=8512元,今后还要推进回收可利用价值 。 (3)在今年公司提出减员提效,在设备方面大力推动机器取代人工,在投椰果方面全部采用投果机,已初见成效,在加椰果产品生产时,每台机可节约最少一人,一年估算节约人工近10万左右,对产品的品质也得到了保证。 (4)针对30g机得率(80%左右)低问题,将直充充填改为泵式充填,将得率提高到93.5%以上,成本得到了控制。 2012-11-21 * * * (5)36g、层层机,有一台风冷机组共两台层层机制冷,由于白料难成形36g层层机速度只能在6-7转/分,效率低,满足不了生产和销售需求,针对效率低下问题,去年经行了改造效果不理想,在今年5月份提出了新的改造方案,进行了再次改造,在模板下面安装船型水槽,将模板通过压轮模板底部侵入水槽中,接入冷冻水循环,现36g层层可以达到13-14转/分,效果显著,每分钟就可以提升产能2.16kg,每天可以提高产能2592kg。改造不仅提升了效率,主要是保证了产品的质量,降低不良率。 (6)包装CC产品贴标是个用时多的产品,人工贴标在20个/分左右,效率低下,在11年购置了三台贴标机,由于技术等原因一直没有利用起来,今年与设备厂沟通,将一台贴标机寄回厂家给与改造,通过改造后的贴标机每分钟可以达到40-48个/分,效率提高一倍以上,并且运行稳定,品质大幅度提高,节省了人工成本劳动强度也得到了改善。针对这种情况,将剩余两台寄回厂家改造,将在8月份全部投入使用。改造可以兼容自动打码,减少浪费。 * * * (7)锅炉房是个能源高的设备,去年6月初对锅炉引风机和鼓风机安装变频控制,6-9月份电能明显降低趋势,降低电能一半以上,达到节能目的。锅炉间歇供水,启动频繁,启动电流为额定电流7-8倍,浪费能源,损伤设备,冲击电网,进水速度快,与省煤器热交换效率低,针对上述问题进行改造,增加变频,将直接启动变成软启动,减少了噪音,设备寿命加长。调整频率达到最佳进水效。通过调节液位增加进水频率,充分利用省煤器

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