攀钢低合金钢钢水纯净度控制技术的研究.ppt

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攀钢低合金钢钢水纯净度控制技术的研究

攀钢低合金钢钢水纯净度控制技术的研究 攀枝花钢铁研究院 曾建华 陈天明 陈永 程兴德 攀枝花新钢钒股份公司 杨素波 江南红 杨森祥 2008-7-8 1. 前 言 用户对钢材使用性能的要求提高,对钢质量的要求也不断提高。 高质量的管线钢、容器钢、耐酸钢、一级汽车面板等钢种对钢中[S]或T[O]提出了严格的要求,要求钢中[S]<0.010%甚至0.005%,T[O]<0.002%甚至0.001%。 90年代日本通过采用出钢后真空吸渣、LF造渣精炼和RH真空处理等精炼工艺技术研究,生产出了S和T[O]均≤10ppm的极低硫、低氧钢 。 2. 试验条件 攀钢低合金钢主要钢种有中低牌号的管线钢和汽车大梁板钢,采用的生产工艺流程为: 炼钢系统的主要装备条件见表1: 研究方法 1)试验方法 原工艺:转炉出钢后加入2~3kg/t的调渣剂。 2)取样分析 试验中取转炉终点、LF精炼前后的钢渣样做化学成分分析;取LF精炼前后钢样、铸坯厚度和宽度方向1/4部位试样用氧氮仪分析T[O]和[N];取轧材氧做金相夹杂分析。 3. 试验结果 LF精炼时间 3. 试验结果 钢中T[O]含量的控制 3. 试验结果 3. 试验结果 非金属夹杂物 3. 试验结果 3. 试验结果 钢中[S]的控制 3. 试验结果 钢中[N]的控制 4. 讨 论 4. 讨 论 4. 讨 论 4.2影响钢中[N]的因素分析 5.结 论 ⑴钢包渣CaO/Al2O3比值控制在1.2~1.6,渣中(FeO)≤1.5%,炉渣光学碱度≥0.73时,可显著提高精炼过程的脱硫率和夹杂去除能力。 * * 铁水预处理 转炉冶炼 钙处理 LF精精炼 连 铸 2. 试验条件 表1 炼钢系统主要设备及工艺技术 2机2流全弧形连铸机,弧形半径R=9m,拉速0.90~1.3m/min。 板坯坯连铸 130tLF钢包精炼炉,处理时间20~40min,升温速度4.5℃/min。 LF精炼 120t复吹转炉,增碳法工艺,底部供气强度0.05m3/min·t。 转炉冶炼 喷吹脱硫,根据钢种入炉要求采用镁基或AD粉脱硫剂。 铁水预处理 主要装备及工艺技术 工序 2. 试验条件 转炉 吹氩 LF 连铸 铁水预处理 调渣剂 试验工艺: 出钢过程加入6~10kg/t的高碱度精炼渣、出钢后加入2kg/t的调渣剂,LF工序再次加入2~3kg/t的高碱度精炼渣,并补加0.3~0.6kg/t铝丸的分步调整方法对钢包渣的组成和氧化性进行控制,同时将精炼后的软吹氩时间由试验前的3min延长至5min以上。 2. 试验条件 转炉 吹氩 LF 连铸 铁水预处理 精炼渣 精炼渣 软吹 2. 试验条件 表2 精炼工序各段时间(min) 35.05 5.64 29.41 平均 32~46 2~9 23~43 范围 工序总时间 软吹时间 LF精炼时间 名称 备注:LF精炼时间包含喂线、取样等作业时间。 图1 钢中T[O]的分布情况 图2 试验前后精炼过程T[O]的变化 表3 非金属夹杂物评级情况 0.5 -- -- 0.5 10 0.5 -- -- 0.5 9 0.5 -- -- 0.5 8 0.5 -- -- 0.5 7 0.5 -- -- 1.0 6 1.0(DS) -- -- 0.5 5 0.5 -- -- 0.5 4 0.5(DS) -- 0.5 0.5 3 0.5 -- -- 0.5 2 D C B A 1 夹杂物评级/级 试样编号 图3 夹杂分布形态金相照片 表5 LF精炼脱硫情况(%) 46.2 0.007 0.013 平均 25.0~64.3 0.005~0.011 0.008~0.021 范围 脱硫率/% 成品[S]/% 转炉终点[S]/% 名称 图4 钢中[N]在各工序的变化情况 4.1 影响钢中T[O]的因素分析 图5 软吹时间对钢中T[O]的影响 图6 钢包渣中CaO/Al2O3比值及(FeO)对T[O]的影响 图7 原工艺下的主要增氮工序 ⑵精炼结束后的软吹氩时间对钢中T[O]有重要的影响,随吹氩时间的延长,钢中T[O]降低,大于6min后,降低趋势减缓,生产中应确保6min以上的软吹氩时间。 ⑶出钢过程加入精炼渣,可确保对脱氧钢液的良好覆盖,减少出钢过程的增氮量,提高精炼渣的发泡能力可减少精炼过程增氮量。 * * * 镀铝锌产品一直是攀钢的效益产品。从6月26日开始,冷轧厂第十三轮组织生产镀铝锌产品,其中宽度为1250mm的极限规格产品,生产组织难度较大。对此,该厂针对机组受限情况,采取超常规措施,全力组织生产这种高品质产品,为公司多创效益。图为7月4日,该厂2号镀锌线生产的镀铝锌产品。

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