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沉降器藏量波动
“五进班组”竞赛技术分析评选推荐表 编号 单位 炼油一部 类别 ■操作异常/波动 □不安全因素分析
□操作优化 □节能降耗 项目名称 沉降器藏量波动分析 装置名称 班组 参加人员
/岗位 发生时间 2013年7月 登记日期 2013年7月7日 项目(事件过程)说明:
7月5日 17:50左右,沉降器藏量出现波动,藏量持续升高至90t,自动状态下开大待生滑阀仍无法控制,改手动控制,开大2%,无明显下降趋势,再次开大2%后沉降器藏量迅速下降至66t。
藏量波动导致烧焦罐烧焦起始温度波动,稀密相温差拉开,造成短时间尾燃。 项目(事件原因)分析:
1 WC1101波动现象及原因分析
1.1沉降器藏量波动分析斜管流化状态
沉降器藏量由待生滑阀控制。其影响因素:待生滑阀开度,两器差压,斜管密度,流化风量等
根据图1分析流化状态。
7月4日17:52待生滑阀自动状态开始开大,藏量持续上升,在藏量上升期间PDI1103无明显波动,DI1114也随之增加,PDI1113有下降趋势。随后手动逐步开大ZI1102约4%的时候,瞬间藏量下降,斜管密度随之迅速下降,滑阀压降增加。根据现象判断:初始状态滑阀开大藏量未见减少,排除两器差压影响后初步考虑斜管催化剂流化不畅,斜管密度增加并且滑阀前后压降有减小趋势考虑为为催化剂架桥,且架桥位置不在阀板处。在待生滑阀开关的扰动下,突然流通,藏量瞬间下降,PDI1113上升迅速,斜管密度有减小趋势,架桥消失。
1.2 事故原因及处理方法
原因分析:
衬里脱落;滑阀卡涩;松动流化不好;催化剂热熔粘结;两器差压变化过大等
处理方法:
待生斜管架桥WC1101持续上升最有效处理方法就是手动开大或关小待生滑阀,对待生斜管的催化剂流化进行扰动。需要联系外操到滑阀处监护配合,必要时由外操改手动开大或关小滑阀。
其他辅助调节手段:各蒸汽松动点开关扰动,控制好两器差压。
若完全失控,则必须切断进料,切断两器,按紧急停工处理。
图1 注:ZI1102显示其滑阀关度
参数说明:
DI1114: 待生斜管密度
ZI1102: 待生滑阀关度
PDI1113:待生滑阀压降
WI1101: 沉降器藏量
2 对再生温度的影响分析
由于阀位扰动 架桥现象一旦消失,大量待生剂流入烧焦罐,由于大量待生剂的冷却作用,烧焦罐温度由667.5将至664,如图2使其在罐内烧焦不足,影响到再生器稀密相温差拉开,严重时易造成尾燃或碳堆。逐步关小待生滑阀,维持WC110175t,加CO助燃剂8包,逐步调整恢复正常。
图2
3 对反应温度的影响分析
3.1反应温度的影响因素:
再生温度: 图2曲线看出TI1122A TI1115在初期无明显上升,不存在再生温度上升引起的反应温度飙升。
再生滑阀开度: 图2,ZI1101处于正常控制逻辑逐渐关小(注:图示为阀门关度曲线)排出滑阀控制异常导致的温度升高。
两器差压:PDI1103下降 有利于反应温度低走控制 故排除。
其他:原料进料无改变,掺渣量未提降;汽提蒸汽 防焦蒸汽 雾化及流化环蒸汽均无明显波动
总热量分析:反应器中热量平衡与物料平衡,见3.2分析
3.2藏量波动对反应器热平衡的影响
下面我们建立模型分析藏量波动对反应温度的影响,如图3
图3
建立物料平衡公式
M蒸汽+M原料+M再生剂=M油气+M待生剂+M焦炭
M蒸汽,汽提 雾化 防焦 等所有蒸汽进量
M原料,原料进量
M再生剂,再生催化剂流量
M油气,大油气出流量
M待生剂,待生剂出流量
M焦炭, 留在器内的残余焦炭
左侧为物料进入量,右侧为物料输出。
根据物料平衡建立下式热平衡
Q蒸汽+Q原料+Q再生剂=Q油气+Q待生剂+Q焦炭+Q化吸
左侧进热量, 右侧排出热和化学吸收热
Q化吸,化学反应吸热
其他符号类似物料平衡。
由上式可知 在其他因素不变,当沉降器藏量上升,待生斜管出现流化不畅即架桥时,整个容器热量平衡被打破,
M待生剂流出减少,热量Q待生剂流出减少,器内热量增加,反应到TI1159上温度上升。
班组经验总结:
处理类似事故的方案
1 现象判断
当发现WC1101上升失控 斜管密度增加,滑阀开大仍不可控 可初步判断催化剂架桥。
2紧急处理
2.1内操发出相关指令,外操1到CO助燃剂平台装好CO助燃剂,可随时按内操要求加入。
2.2外操2到待生滑阀,在万一滑阀信号丢失或其他故障造成滑阀锁位内操无法控制时,外操能及时改现场液动开大或关小阀门。
2.3外操3听从内操指挥,藏量持续无法下降时可与内操配合调整各松动点,利用松动点蒸汽扰动消除架桥。
3内操需注意事项:
3.1 通知分馏岗位,尽量控制好两器差压;
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