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管式加热炉常见故障分析和研究何剑会
管式加热炉常见故障分析和研究
何剑会
(集中能源,井陉矿业集团新晶焦化公司,河北 井陉矿区 050100)
摘要:焦化公司管式加热炉是洗脱苯工段生产粗苯的关键设备之一,随着管式炉加热废水工艺在焦化蒸氨系统的引用,管式加热炉得到了更大的利用,但是管式加热炉并没有得到合理维护和利用,本文以洗脱苯管式炉使用为例,重点对管式炉的常见故障进行分析研究。
关键词: 换热管 排烟翻板 轴套 连接柄
一、管式炉基本结构及作用
焦化公司洗脱苯工段的管式加热炉是一种直接受热式加热设备,主要用于加热富油和蒸汽,使富油温度加热到180℃左右,蒸汽温度上升到380-400℃,成为过热蒸汽,所用燃料通常有燃料油或燃料气。在焦化公司为降低生产成本,普遍使用焦化公司自产的焦炉煤气作为燃料。管式加热炉的传热方式以辐射传热为主,管式加热炉主要由以下几部分构成:辐射室、对流室、燃烧器、通风系统 。
辐射室:通过火焰或高温烟气进行辐射传热的部分。这部分直接受火焰冲刷温度很高(600-1600℃),是热交换的主要场所(约占热负荷的70-80%)。
对流室:靠辐射室出来的烟气进行以对流传热为主的换热部分,使燃气的热量的得到进一步利用。
燃烧器:是使燃料雾化并混合空气使之燃烧的产热设备,燃烧器可分为燃料油燃烧器,燃料气燃烧器和油一气联合燃烧器。在焦化公司采用燃料气燃烧器,利用常明灯将其点燃。
通风系统:将燃烧用空气引入燃烧器,并将烟气引出炉子,可分为自然通风方式和强制通风方式,用风量可通过进风翻板、排气翻板来调整。
另外为保证管式炉的安全使用,在管式炉底部安装蒸汽清扫装置,在燃气突然切断或炉体出现故障时进行炉膛清扫。
二、问题的出现及原因分析
1、设备安装地情况
我公司在09年11月洗脱苯工段投入运行,所使用的管式加热炉热负荷为400万Kcal/h,用焦炉煤气作为燃料加热富油及过热蒸汽。当地环境温度最高:42.8℃;最低:-17.9℃。 当地大气压:平均:96200Pa;安装位置在室外。
2、设备技术参数
加热热源:焦炉煤气耗量:905Nm3/h
加热物料:富油,水蒸气
富油 140~180℃ 蒸汽 158~400℃
辐射段:富油:280万Kcal/h
水蒸气:40万Kcal/h
对流段:富油:40万Kcal/h
煤气进燃烧器压力 (mmH2O):600~800
煤气进燃烧器温度:23℃~27℃
3、问题的出现及原因分析
我公司洗脱苯09年11月投产,2010年4月份管式炉的富油出口温度和过热蒸汽出口温度开始下降,富油出口温度降到150℃左右,过热蒸汽出口温度降到360℃左右,最终使系统消耗增大,粗苯产量下降,产率降低。
出现故障后,技术人员首先判断是管路表面结垢,造成的换热效果差。因此车间利用全厂停蒸汽,洗脱苯停工的时机,对管式炉炉腔内辐射段、对流段的换热管外壁进行检查。经过检查,发现换热管外壁有少许结垢,不会影响管式炉效果。
以上原因排除后,操作人员随即将煤气量增加到1000-2000Nm3/h,煤气压力提高到1000-1500 mmH2O,仍然不能使温度得到提高。另外经过对进气翻板和排烟翻板的调整,发现排烟翻板活动不灵活,且观察火焰高度比以往偏低,因此在排除其他原因的情况下,怀疑排烟翻板活动不灵活造成管式炉调节吸力空间减小,最终导致管式炉效率降低。
三、故障处理及设备改造
判断是管式炉烟囱翻板故障后,用25吨吊车将管式炉的烟囱部分拆除。拆除后发现烟囱部分存在以下问题:
1、烟囱的岩棉板保温层在受到烟气的冲刷后,松散脱落,一些散落在翻板上。
2、在翻板周围的保温层与翻板的间隙过小,造成烟气中的粉尘、酸雾等在在翻板处结晶,由于翻板的长时间不动作,使得这些杂质固化而导致翻板活动不灵活。
3、翻板主轴的轴套起着防止主轴磨损、固定定位的作用,但轴套过长,造成翻板转动阻力较大,活动不灵活,。
4、转动翻板的连接柄由于较短,力矩不够,造成翻板活动费力。
通过对烟囱的认真检查,我们对其进行了逐一修复和改造:
1、针对岩棉板受烟气冲刷松散脱漏,并掉到翻板上的问题,采取翻板上部保温能修复的进行加固,不能修复的拆除的原则,以防止其再次脱落。
2、为尽量较少对保温层的破坏,防止结晶,将翻板外径缩小100mm,同时也减轻翻板的重量,并增大翻板与保温层之间的间隙。
3、针对轴套造成的翻板转动阻力大问题,将轴套的烟囱外露部分上侧切掉,这样不仅没有破坏轴套的定位功能,而且使轴套与主轴的接触面积减少,阻力减小。
4、在转动翻板的钢丝绳轨道间距允许的范围内,将连接柄的两侧分别加长150mm,使得操作力矩加长,翻板更加灵活。
四、故障处理效果及存在问题
1、通过对烟囱的四部分检修和改造,运行后的管式炉富油温度及过热蒸汽温度迅速提升,管式炉的效率明显提高,而且烟囱翻
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