教学案例误差过大与伺服报警410#411#报警.docVIP

教学案例误差过大与伺服报警410#411#报警.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
教学案例误差过大与伺服报警410#411#报警

教学案例 误差过大与伺服报警(410#/411#) 410# 报警是伺服轴停止时误差计数器读出的实际误差值大于 1829 中的限定值,如图11-1(a)所示。 411# 报警是伺服轴在运动过程中,误差计数器读出的实际误差值大于1828中的极限值,如图11-1(b)所示。 图11-1 410#与411#报警 这两种报警在我们日常生产中也是比较常见的。那么机床在什么情况下容易发生这两个报警呢?我们如何解决呢?首先我们还是从工作原理入手去分析。 工作原理: 在这节里我们主要详细介绍误差计数器的工作过程。 误差计数器的读数过程如图11-2所示:伺服环的工作过程是一个“动态平衡”的过程。 当系统没有移动指令时: 情况1:机床比较稳定,伺服轴没有任何移动。 情况2:机床受外界影响(如震动、重力等) ,伺服轴移动。 图11-2 误差计数器的读数过程 当系统有移动指令时: ①初始状态——机床待启动 ②电机运行 ③定位完成 故障原因: 通过上面的分析我们可以看出,每当伺服使能接通时,或者轴定位完成时,都要进行上述的调整。当上面的调整失败后,就会出现 410#报警——停止时的误差过大。 当伺服轴执行插补指令时,指令值随时分配脉冲,反馈值随时读入脉冲,误差计数器随时计算实际误差值。当指令值、反馈值其中之一不能够正常工作时,均会导致误差计数器数值过大,即产生411#移动中误差过大。 那么哪个环节会导致上述两种情况发生呢?通过我们维修记录的统计,多数情况是发生在反馈环节上。另外机械过载、全闭环震荡等都容易导致上述报警发生,现将典型情况归纳如下: 1)编码器损坏; 2)光栅尺脏或损坏; 3)光栅尺放大器故障; 4)反馈电缆损坏,断线、破皮等; 5)伺服放大器故障,包括驱动晶体管击穿、驱动电路故障、动力电缆断线虚接等; 6)伺服电机损坏,包括电机进油、进水,电机匝间短路等; 7)机械过载,包括导轨严重缺油,导轨损伤、丝杠损坏、丝杠两端轴承损坏,连轴节松动或损坏。 作为维修工程师应该通过上述现象看本质,上述的典型故障现象其实说明一个问题,即:指令脉冲与反馈脉冲两者之一出现了问题。上面1)~4)是由于反馈环节不良导致反馈信息不能准确传递到系统。5)~7)反映的是虽然指令已经发出,但是在执行过程中出现了问题,有可能是在系统内部,也有可能是出在伺服放大器上,还有可能是由于机械负载阻止电机正常转动。 下面我们通过几个实例分析,加深对位置误差控制的理解。 实例分析: 实例1:某立式加工中心(全闭环),低速运行时无报警,但是无论在哪种方式下高速移动X轴时(包括JOG 方式、自动方式、回参考点方式)出现411#报警。 通过前面的介绍,我们了解到 411#报警是轴移动时,指令值与反馈值的差,超过了1828#参数中设定的极限值,在这种情况下一般不要怀疑参数问题,除非人为修改过机床参数。我们重点需要检查的是①反馈信号②驱动输出。由于该机床采用的是全闭环控制,考虑光栅尺容易受污染,所以首先采用“排它法”排除光栅尺损坏的可能。具体步骤,将全闭环修改为半闭环进行试验。 实例进行说明如下: 1)将参数1815# b2(OPTx)=0(半闭环控制); 2)进入伺服参数画面,参见图11-3; 图11-3 伺服参数画面 图11-4 伺服电机调整画面 3)将“初始化设定位”(英文INITIAL SET BITS)改 4)将“位置反馈脉冲数.”(英文POSITION PULSE NO.)改为12500; 5)计算N/M值; 6)关电,再开电,参数修改完成。 之后先用手轮移动X轴,当确认半闭环运行正常后用JOG方式从慢速到高速进行试验,结果X轴运行正常。 从试验结果得出结论;半闭环运行正常,全闭环高速运行时411#报警,充分证明全闭环测量系统故障。 后打开光栅尺护罩,发现尺面上有油膜,清除尺面油污,重新安装光栅尺并恢复原参数,包括将1815# b2=1,恢复修改过的伺服参数N/M等,机床修复。 实例2:某数控车床FANUC 0i TC数控系统(半闭环控制),Z轴移动时411#报警。 首先我们通过伺服诊断画面观察Z 轴移动时误差值,参见图11-4。 通过观察,发现Z轴低速移动时“位置偏差”数值可随着轴的移动跟随变化,而Z轴高速移动时,“位置偏差”数值尚未来得及调整完就出现411#报警。这种现象是比较典型的指令与反馈不谐调,有可能是反馈丢失脉冲、也有可能是负载过重而引起的误差过大。 由于是半闭环控制,所以反馈装置就是电机后面的脉冲编码器,该机床使用FANUC 0i-TB数控系统,并且X和Z轴均配置αi系列数字伺服电机,所以编码器互换性好,并且比较方便,因此维修人员首先更换了两个轴的脉冲编码器。但是更换以后故障依旧,初步排除编码器问题。通过查线、

文档评论(0)

18273502 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档