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质技部成本管控活动小结10月
质技部成本管控活动小结我部门在公司的正确领导下,按照集团公司成本管控工作的要求,调动全员立足岗位,全方位扎实推进成本管控工作,重点抓了以下几个方面:水泥生产成本控制10月份以来,质技部为了降低生产成本采取一系列措施,提高熟料的均化效果,严格控制进厂原材料的质量,优化混合材配比。具体情况如下:1、本月生产的P.C32.5R水泥,混合材掺加量为36%(其中粉煤灰19%,石灰石6%,矿渣11%),与规划目标混合材掺加量43%(粉煤灰27%,石灰石5%,矿渣11%))相比总量偏低,主要原因:首先是生产P.C32.5R水泥时掺入了清水河旧熟料,按照旧熟料与新熟料1:2上料,共消耗旧熟料3500吨。且旧熟料3天强度平均值14.05MPa,致使出磨水泥强度大幅下降。其次是10月份进厂新熟料3天平均强度为27.3MPa,较8月份下降3.0MPa,且熟料强度波动较大,最低值为20.4 MPa,严重影响混合材的掺加量。最后目前气候正处于秋冬交换之际,昼夜温差较大,致使水泥的水化速度较慢,凝结时间增长,强度增长缓慢,影响了工程的施工,客户反映强烈,所以质检室被迫降低混合材的掺加量。本月为了稳定矿粉与粉煤灰的下料量,我部门积极协商生产部,增加物料秤的标定频次,保证计量的准确性。限定粉煤灰库空尺不大于15米,减少了粉煤灰溢料的频次,稳定粉煤灰的下料量。要求生产部岗位工依据粉煤灰的下料量,对粉煤灰下料闸板的开度及时调整,有效控制粉煤灰的流量,减少粉煤灰的溢灰量。减小了水泥强度等指标的波动,稳定了水泥的质量。2、本月生产的P.O42.5R水泥,混合材掺加量为19%(其中矿粉6%,粉煤灰5%,石灰石4%,矿渣4%),达到了集团规划的混合材掺加目标量19%(粉煤灰2%,石灰石4%,矿渣7%,矿粉8%)。为了提高混合材的掺加量,我们积极协调采购员,加大普通熟料的进厂量,提高熟料在帐篷库内的均化效果,减小了熟料强度波动带来的影响。同时对进厂的石灰石、矿渣加大监督力度,对于含杂质较多车辆,提高扣除杂质的比例。3、本月生产的P.O52.5水泥,混合材掺加量为7%,与规划目标混合材掺加量7%(矿渣5%,矿粉2%)相比总量一致。本月生产一次P.O52.5水泥,由于9月份检出的熟料28天强偏低,在生产P.O52.5水泥时调整了混合材配比改为单掺7%矿粉,以提高P.O52.5水泥的28天强度。4、为了降低生产成本,我们积极开展试验,寻求更廉价的原材料。我们对酸刺沟粉煤灰做活性试验三天活性89.9,7天、28天活性还未检出。为了降低水泥凝结时间、降低生产成本,我部门于10月30日顺利开展了硅钙渣大磨试验,试验过程完全按照试验方案进行,试验数据将在11月全部检出。在实际生产过程中,石灰石、矿渣、脱硫石膏下料比较稳定,粉煤灰、矿粉由于本身的流动性较好,实际下料量比理论量偏大。从8月开始,为了更好的稳定粉煤灰、矿粉的下料量,持续对粉煤灰、矿粉下料设备进行关注,通过及时调整下料闸板的开度,并对混合材的实测值连续三个点及三个点以上不合格,对生产部进行处罚,很好的控制了混合材的掺加总量。强化成本的日常控制对所用的日常用品和化学药品制定合理库存量,既减少仓储成本又减少了资金的占用,各种物品实行定期盘点制度,十天一盘点,一旬一总结,班组定期对材料消耗进行盘点,算出一定时期原材料的实际消耗用量与定额用量进行比较,计算出超支或节约,分析超节原因。以加强成本管控的过程控制。作业过程中,材料的成本占部门成本非常大的比例,因此,降低质检部成本的关键就是要加强材料管理,控制实验材料的成本。加强材料管理的主要,要采取有效措施进行改进,尽量减少每个环节中的不必要的损耗,节约费用;其次是要合理使用材料,减少甚至要避免材料的二次搬运,根据精细化考核办法中制定标准消耗量作为依据,严格实施材料限额领料制度,充分利用一切资源。加强设备管理 在作业过程中,要加强设备管理,提高设备使用率。对机械设备进行合理的使用和良好的保养维修,力求在最少和最优的状态下使用机械设备,减少设备维修次数和费用,最终达到降低机械设备成本的目的制定制度严格处罚措施:制定制度对违反操作规程造成经济损失的,追究主要及相关责任人的责任。不断优化各种材料的配比,不断总结找出最佳方案,确保产品质量好,用料省、成本低。?对三项费用的控制三项费用由部长主控,严格落实三项费用规定,加强差旅费、办公费、业务费的管理。花销一笔登记一笔,每月汇总,严格将非生产性开支控制在预算范围内。目前差旅费已经超出同期的标准,我部门将严格控制该项费用的使用,外出办事时尽量与其他部门的同事合并用车。 质技部2013年11月6日
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