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AISI4150钢热轧态硬度过高原因分析及工艺改进

欧阳峥容等 AISI4150钢热轧态硬度过高原因分析及工艺改进 2016年第 1期 根据莱钢特钢现有装备,对于在大型成材车间 出影响AISI4150钢轧态硬度过高的根本原因是轧 生产070—110rtlm规格的AISI4150,因大型成材车 后冷速过快,生成细珠光体+铁素体+粒状贝氏体混 间没有缓冷坑或保温罩,为了降低钢材轧后冷速 , 合组织,硬度达到363HB,直接影响切削性能。 只能堆垛冷却 。堆垛冷却工艺做如下规定 :AI— 5_2 通过对AISI4150轧后缓冷制度进行工艺改进 , SI4150钢材严禁堆放在风 口处 ,堆冷前应在底下至 使该钢经缓冷后奥氏体全部转变为珠光体,避免生 少铺设3层热钢 ,堆垛后顶上至少铺设3层热钢 ,所 成硬度较高的贝氏体组织 ,轧态硬度得到较好的改 谓 “下铺上盖”。另外,钢材未冷却200℃以下不能 善,大规格产品硬度保证260HB以内,基本满足了 转运。对于O120mm规格以上的AISI4150钢 ,均全 用户直接切削加工使用要求。 部转移至100t电炉生产,钢材下冷床,应快速收集 5.3 通过研究分析AISI4150钢材轧态硬度过高的 入坑缓冷,并加上保温罩,且出坑温度200o=【。 原因并进行了工艺改进 ,保证AISI4150钢材轧态硬 通过对AISI4150轧后缓冷制度进行改进,使该 度符合了用户直接切削加工的使用要求,免去退火 钢经缓冷后奥氏体全部转变为珠光体,避免生成硬 热处理工序,降低了生产成本,提高经济效益实现 度较高的贝氏体组织。多次试制生产,轧态硬度得 了降本增效。 到改善,尤其是大规格产品,硬度均保证在260HB 参考文献: 以内,基本满足用户直接切削加工使用要求。 [1] 崔忠圻 .金属学与热处理[M].北京:机械工业出版社,1989. [2] 龙松朋,周旭东,王云飞.冷却速度对42CrMoA钢显微组织与 5 结 论 硬度的影响[J].河南科技大学学报 (自然科学版),2013,34 (1):5—7. 5.1 通过对轧态微观组织的分析及热模拟试验 ,找 CauseAnalysisofExorbitantHardnessofHot-rolledSeelAISI4150 andProcessImprovem ent OUYANG Zhengrong,ZHENG Guiyun,DONGHongzhuang2 (1TheSpecialSteelDepartmentofLaiwuBranchofShandongIronandSteelCo.,Ltd.,Laiwu271004,China; 2TheImnandSteelResearchInstituteofShandongIronandSteelGroupCo.,Ltd.,Jinan250101,China) Abstract:AimathardnessofsteelAISI4150inas-rolledhihgcondition,whichmakesitdifficultforitssubsequentworking,steel’S organizationarcresearchedonandthermalsimulationexperimentraeconducted.Bycomparingthemicmstructurena dhardnessof steelAISI4150afterrollingandannealingrespectively.theba

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