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GH4099合金大棒材炸裂原因探究
· 46 · 特钢技术 第2O卷第1期
很长 ,坯料表面温度降的太快,心部与表面温差达 部析出细小和大尺寸的 ,造成心部和表面变形
200oC。而且表面温度低于GH4099合金强化相 抗力相差较大,加之棒材表面和心部的等效应力应
^y 的析出温度,导致坯料表面塑性降低 ,坯料心 变相差也大,这样棒材残余应力极大 (由于条件有
部与表面的变形抗力相差较大。在第一道次前有 限,无法对残余应力进行测算)。棒材在修磨过程
一 个滚圆过程 ,该阶段主要是坯料修磨坑较深 ,对 中,残余应力释放 ,心部裂纹扩展,从而整支棒材沿
表面进行整形 ,坯料变形量极小,对整个模拟过程 纵向炸裂 。
影响不大,因此未对该过程进行说明及模拟。 综上所述,裂纹萌生于快锻开坯过程 ,在径向
在整个模拟过程中表面温度与实际生产测量 锻造及后续冷却过程中由于残余应力释放扩展,最
温度偏差较大,这可能是由两方面原因引起的。第 终造成棒材纵 向炸裂。
一 :模拟过程 中未考虑钢锭与外界的温差,钢锭表 工艺改进措施 :在锻造后 ,采用缓慢的冷却速
面的热量散失引起的降温。第二 :实际生产中,由 度冷却,或是增加一次去应力退火工艺。
于坯料塑性较差 ,生产过程中有停顿,每道次时间 2.5工艺改进后的效果
比模拟时间更长。但总体温度变化趋势与实际还 工艺改进 后 ,攀长钢 公司共生产 了两炉
是相接近。 GH4099合 金 西350mm棒 材 ,炉 号 分 别 为 :
整个锻造过程 中,表面有效应力应变最大,越 T13A14—120和T13A14—135,该两炉棒材各项性能
往心部,有效应力应变减小。应力应变叠加后 ,最 指标均能满足标准要求 ,成品棒材探伤达到GB/
后棒材心部与表面应力应变差很大。径向锻造本 T4162A一2008A级要求,说明改进工艺合理可行。
身决定棒材表面受拉应力,心部受压应力 ,坯料锻
3 结 论
造接受后在表面产生了沿轴向45。左右的横向小
裂纹 。 (1)GH4099合金成分偏析 ,低熔点元素A1、S、
坯料在锻造过程 中心部温度均高于强化相 Si、O在晶界处偏聚,形成低熔点相 ,是裂纹产生的
的析出温度 ,而且心部变形量极小 ,在这过程 根源 。
中心部不会产生裂纹,结合前面的纹裂源分析,可 (2)裂纹源在快锻开坯过程中在钢锭心部沿晶
以断定裂纹在压机开坯过程中在钢锭心部已经形 界萌生,径向锻造及冷却过程中裂纹延伸,残余应
成。由于棒材从心部到表面温度梯度较大,变形的 力释放导致棒材炸裂。
不均匀性导致在径向锻造过程 中裂纹延生。 (3)通过工艺改进措施 :在锻造前钢锭进行均
沉淀强化型高温合金的强化机制有:Orowan绕 匀化处理,减少成分偏析 ;锻造后棒材采用缓冷处
过和位错切割有序颗粒机制 GH4099合金,当时效 理,GH4099合金大棒材炸裂问题到有效解决。
温度低于或等于850oC时,析出相 直径小于其 参考文献
被切割过渡到被绕过的临界尺寸 ,而900℃或 [11DerekHull著.断口形貌学 M【】.李晓刚、董超芳、杜翠薇
900oC以上 ,^y 析 出相大于这个 临界尺寸 。
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