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利用炉气分析技术实现转炉动态控制探讨

水钢科技 SHUIGANG SCIENCE & TECHNOLOGY 第 128期 利用炉气分析技术实现转炉动态控制探讨 郑新泉 ,高长益 ,杨龙飞 ,刘 占林 (1.首钢水钢炼钢厂,2.首钢水钢技术中心贵州 六盘水 553028) 摘 要 :利用炉气分析技术检测转炉炉口逸 出的炉气成分,并进行分析处理,可 以反应 出炉 内冶炼 情况,并计算出脱碳速率、氧气利用效率、渣 中氧势及吹炼过程 中的相关参数,据此调整操作,从 而达到转 炉冶炼的全程动 态控制 目的。 关键词 :炉气分析 ;脱碳速率;氧势 ;动态控制 InvestigationonConvenerDynamicControlbyOff-GasAnalysis ZhengXinquan,GaoChangyi,YangLonsfei,IjuZhanlin2 (1.SteelmakingPlant,2.TechnologyCenter,ShougangShuichengIronsteel(Group)Co.,Ltd.,Liupnashui553028,Guizhou,China) Abstract:Off-gascompositionwhichcan representstheprogressofreactionin converteristested andprocessedbyoff-gasanalysistechniquetofigure outdeearburizationrate,oxygen—utilizationeRi- eiency,oxygenpo tentialinslagandrelevantp~ametem inblowingprocess.Onhtesegrounds,steel- makingoperation isrectifiedinrealtimetorealizedynamiccontrolhtrough steelmakingprocessin converter. Keywords:o-ff gas naalysis;deearbufizationrate;oxygenpotential;dynamiccontrol 1 国内外炉气分析技术的发展状况 等手段,检测时间与检测精度提高,也为转炉实 炉气分析技术的发展经历了三个阶段,第一 现动态控制奠定基础。此阶段 日本钢厂对烟气分 阶段是 20世纪 60年代 ,炉气分析技术兴起,由 析技术的发展起到极大促进作用,通过改进数学 于可实现连续检测、运行成本低廉等特性,在欧 模型,住友第一钢厂动态控制模型对终点碳、磷、 洲大型钢厂得到迅速应用 ,德 国、荷兰、卢森堡 、 温度 的预测精度达到 0.05%、0.01%和+20~C,福 比利时等国大型钢厂在转炉上都采用了炉气分 山第二钢厂250t转炉则提高终点命 中率,无倒 析技术,第二阶段是 2O世纪 70-80年代 ,副枪技 炉出钢率接近 100%,吨钢造渣料消耗降低 4kg, 术快速发展 ,并逐步成熟 ,而炉气分析技术由于 喷溅次数降低 【。 受当时工艺水平限制,检测手段主要为红外分析 国内对炉气分析技术起步于2O世纪末 ,在 仪,且称量等设备误差较大,检测精度不足,炉气 理论计算及实验室研究方面取得一定成果,到 目 分析技术发展一度落后,处于低潮时期,第三阶 前为止 国内尚没有出现 国产炉气控制系统 ,2001 段是 2O世纪末开始,随着科学技术的进步发展, 年本钢从达涅利 引磁扇式 VGPRIMA8B转炉炉 测量检测仪器的精度不断提高,对炉 内气体模型 气分析控制系统 ,2004年马钢从奥钢联引进转炉 分析 日趋成熟 ,炉气分析技术再度得到重视和发

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