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提升转炉煤气在燃气锅炉掺烧量的实践

莱钢科技 2014年6月 提升转炉煤气在燃气锅炉掺烧量的实践 张 帅,刘俊明,王 辉,刘金敬 (能源动力厂) 摘 要 :莱钢能源动力厂燃气锅炉的燃料来源为转炉煤气并入高炉煤气管网。受高炉煤气压 力波动影响较大,转炉煤气掺烧指标较低。通过制定并实施 《高炉煤气掺烧转炉煤气燃烧操 作法》和采取定风量技术后,转炉煤气掺烧指标提升,转炉煤气得到充分回收利用。. 关键词:转炉煤气;高炉煤气压力;掺烧量 0 前言 2 存在问题及原因分析 莱钢能源动力厂型钢区 目前有 3台 130t/h燃 在2013年7月将转炉煤气并人高炉煤气管道 气锅炉,所用燃料为高焦炉混合煤气,根据煤气总体 后,通过控制转炉煤气电动蝶阀开度锅炉开始掺烧 平衡测算,高焦炉煤气处于短缺的局面,经常出现因 转炉煤气后,分别经历 1、2、3全部掺烧过程,但转 煤气供应不足而影响发 电量提升的问题 。与此 同 炉煤气掺烧量受高炉煤气压力波动影响较大,绝大 时,莱钢转炉煤气回收量平均为 1101TI/t,与国内最 多数时间掺烧量在3000m /h以下,极个别时间可 高回收量 135rfl/t钢还有较大差距,为了充分回收 达到20000m /h,但持续时间很短,无法实现大量 利用转炉煤气,需要改造现有的转炉煤气并网方式。 掺烧 ,不能满足公司的投烧要求。转炉煤气掺烧量 因此2013年初将型钢 130t/h锅炉掺烧转炉煤气作 与阀门调整对 比见表2所示。 为改造项 目,旨在消耗富余的转炉煤气。 表2 锅炉历次阀门调整与转炉煤气掺烧量对 比 1 -rE简介 转炉煤气是钢铁企业 内部中等热值的气体燃 料 。热值在6000~8000kJ/m 之间,CO含量大于 50%,热值远高于高炉煤气,可以单独作为工业窑炉 的燃料使用,也可和焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤 气配合成各种不同热值的混合煤气使用。鉴于此种 200 2000 400 3000 3500 500 600 15000 】000 30000 状况研究决定将转炉煤气并入锅炉高炉煤气管网作 \ 为燃气锅炉的燃料,这样既可以减少重建转炉煤气 管网、改造锅炉喷燃器的费厢,又可以通过高炉煤气 簖黔li黯0藩黯lj黯葑黯li聚簸黧籍{ 0.5P【8 5kPa 0,5 /J J 止川 与转炉煤气的协调,来避免因转炉煤气回收不连续 , 而间断使用对系统及锅炉燃烧工况的影响。转炉煤 整个 7月共对转炉煤气蝶阀调节约 300余次, 气与高炉煤气成分见表 1。 每天最高次数达 20次,但转炉煤气掺烧量随高炉 表 1 转炉煤气与高炉煤气成分 % 煤气压力波动变化 明显 ,多数时间掺烧量位于 CO2 O2 CO H CH N 含尘量 热值 2000m /h以下,远低于设计值 日平均25000m /h — — 的标准,无法实现转炉煤气的大量回收,能源浪费 转炉煤气 17.2 1.150.4 2.6 28.7 0.6 6686 严重。 高炉煤气 20.2 0.3 20.5 2.1 1.2 55.7 3230 通过查阅煤气压力历史趋势,得出造成锅炉掺 作者简介:张 帅(1986

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