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提高优碳板内部质量的措施

2010年第 1期 镊 科 技 提高优碳板内部质量的措施 2006年 以来 ,多次出现 因优碳板分层缺 (5)优化 中包温度一拉速的匹配关系:将 陷造成的质量异议 ,严重影响柳钢产品形象 , 中包温度对应 的拉速范 围缩小 (原中包温度 必须采取质量改进 ,提高优碳板 内部质量的 1506~1520~(2对 应 拉 速 1.0m/rain调 整 为 措施 。 0.95m/rain)。目的是缩小不同温度下的拉速 ,尽 可能减小 拉速变 化 ,改善铸坯 中心偏析 。 1 优碳板存在分层原因分析 2.2 实施设备状态确认制 (1) 由于优碳板是在用户割开使用的过程 中出现开裂及分层 ,因此 ,对其 内部质量进行 加强铸机设备确认 ,确保在设备状况 良好 探伤跟踪 。经收集数据并反复比对 ,认为:冶 的前提下生产优碳钢。每次启机前 ,由现场工 炼生产过程控制不稳定,设备状态受控程度不 艺监督员与连铸相关岗位人员共同对连铸机设 高,造成铸坯质量不稳定。 备等进行确认,确保在设备状况 良好的前提下 (2)将轧制后的优碳板进行高温堆冷,经 生产。 过反复做堆冷和未堆冷对比试验,经堆冷的优 2.3 规范连铸保护浇铸 碳板其 内部质量 明显要好很多。认为:钢板下 下发并执行 连《铸保护浇铸标准》,规范连 线后没有经过充分堆冷,原有的中心偏析缺陷 铸保护浇铸的相关要求及操作 ,减少钢水二次 在快冷的条件下形成中心裂纹并扩展,导致使 氧化及吸气形成的夹杂进入钢 中恶化铸坯 内部 用时分层。 质量。 2 提高优碳板内部质量的措施 2.4 制定并实施堆冷工艺 2.1 优化转炉工艺操作,改善连铸板坯 内在质量 制定了 供 于要求堆冷钢板的钢种界定》 (1)2009—01在转炉冶炼温度制度 中增加 文件并严格执行,明确 了执行堆冷工艺钢板的 中包典型温度 (比合格温度范 围小 5℃)控制 。 钢种及其规格,更好地指导工艺操作 。 2009年 7~10月连铸 45#、50#钢板坯时中包典 3 结 语 型温度 合 格 率 分 别达 到 91.41%、91.40%、 通过优化工艺操作,优碳板存在分层的问 94-39%、98.25%。 (2)优化二冷配水 :取低倍样进行效果对 题得到有效解决。2009年发生有损失的优碳板 分层 31起,其中有 21起异议钢板其铸坯是在 比,优化 、调整二冷 目标温度 (在原基础上降 低 5-6~E获得的板坯 内部质量较佳)。 2008年生产的。并且 ,这些铸坯主要是在 10、 (3)优化电磁搅拌参数 :电磁搅拌电流在 11、12月间生产的,当时,优碳板钢 由小转炉 480~500A可以得到较佳的冶金效果。 转到大转炉生产 ,其工艺操作 尚未成熟稳定, (4)优化动态轻压下参数 :

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