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轴承钢氧含量的影响因素及控制

影响 GCr15 轴承钢氧含量的因素及控制方法 摘要:本文以抚钢的生产实践为依据,分别讨论了从原料入炉到浇注成锭整个冶炼过程中影 -6 ,平 响GCr15 轴承钢氧含量的主要因素,并提出了相应的控制方法,使轴承钢[O]≤11×10 -6 均氧含量达 8.19 ×10 。 关键词:轴承钢 氧含量 影响因素 控制方法 1 前言 随着我国现代工业和科学技术的迅速发展,对轴承的需求量日益增加,也对 其质量和性能提出了更高的要求。目前,妨碍轴承寿命进一步提高的关键问题, 仍然是钢材的纯净度和均匀性。从纯净度出发,降低钢中的氧含量,减少夹杂物 的数量,轴承钢质量将显著提高。日本轴承钢生产工艺就是着眼于减少钢中夹杂 物的数量,降低氧含量的典型代表。日本山阳特钢公司高碳铬轴承钢氧含量已降 到 5.4ppm,甚至降到了 3-4ppm,使轴承钢质量保持着很高的声誉。抚钢 1994 年开始在 UHP-LF-VD-IC 生产线上生产轴承钢,与原来的 EAF-VHD 工艺相比, 氧含量明显下降(如图 1 所示)。本文将着重讨论现冶炼工艺下,影响轴承钢氧 含量的主要因素,并提出相应的控制措施,以控制轴承钢氧含量平均在 8.19ppm 以下。 12 10 6 - 0 8 1 × , 6 ] O [ 均 4 平 2 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2006 年份 图 1 抚顺基地轴承钢[O]平均值的变化 2 工艺设备及工艺流程 2.1 超高功率电炉 德国福克斯制造,公称容量 50t,炉壁、炉盖管式水冷,长弧泡沫渣、留渣 操作,出钢时炉中留钢、留渣、钢水彻底脱 Ti 和 P ,出钢过程中钢包合金化, 加铝、冲碳粉脱氧及造渣,电炉的整个冶炼时间约为 70 分钟。 2.2 钢包精炼炉(LF 炉) 公称容量 60t,钢包耐火材料为镁碳质,钢包偏中心位置透气砖吹氩,钢液 处理温度 1500-1570℃,CaO-SiO -Al O 高碱度渣系脱硫脱氧,Al沉淀脱氧及复 2 2 3 合脱氧剂(碳化硅、铝粒、碳粉)扩散脱氧,控制酸溶铝含量,处理时间约为 70 分钟。 2.3 真空脱气炉(VD 炉) 在钢包入罐前,进行扒渣处理,控制渣厚度在 80mm 左右,自由空间大于 800mm,抽真空过程中调整钢包氩气流量和压力,并在≤100Pa 下保持 15-20 分 钟,破真空后加入大包覆盖剂进行软吹处理,VD 处理时间约 60 分钟。 2.4 铸锭(IC ) 控制钢液镇静时间、注温注速、引流量及注余量和氩气保护。 3 氧含量的影响因素 3.1 电炉出钢氧含量 为了提高电炉效率,缩短冶炼时间,抚钢采用了北京科技大学研究设计的炉 壁氧枪,但是该氧枪的使用会造成电炉终点碳的控制发生困难,有时碳含量在 0.06%左右,这就造成了钢中氧含量增高,导致LF脱氧负担加重,形成的脱氧产 物Al O 很难完全排除钢液,而滞留在钢中。 2 3 3.2 钢包合金化 电炉偏心底无渣出钢,可降低渣中原始氧含量,采用C粉、Si、Mn 、Al联合 脱氧,降低脱氧产物的活度,从而提高了脱氧元素的脱氧能力;利用C粉脱氧生 成的CO气体强烈搅拌钢

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