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酒钢中厚板轧机自动轧制及程序优化

维普资讯 2005年 第3期 酒钢科技 5 酒钢中厚板轧机自动轧制及程序优化 宏兴钢铁股份公司中板工序 马保军 李建武 摘要:根据中板轧机的设备装备状况和特点,通过对轧机区域数据跟踪和自动控制的分 析,以及轧制过程中区域设备的利用率分析,对轧机现场控制设备进行改进,过程控制系统控 制程序进行优化,提高轧制过程中其他控制设备的运行速度,使轧机的轧制节奏得到了很大的 提高,为企业带来可观的经济效益。 关键词:轧机、自动控制、优化、轧制节奏 1 概 况 炉。4x2800单机架轧机,汽雾式快速冷却 装置ADCO,l1辊热矫直机。两座辊盘式冷 酒钢中板生产线是1998年投产的。生 床,滚切式双边剪,定尺剪,定尺剪,标印 产线的设计能力是50万吨,投产当年就实 机。控制系统采用的是两级计算机控制系 现了全自动化轧钢。 统.二级计算机有MCS系统(PLATE模型 1.1 材料板坯规格 系统1和PCS系统。一级计算机控制系统采 厚度:160、220mm 用的ABB公司的AC450PLC控制器(ACS1, 宽度:950、1 150、1350mm PCS系统是ABB二级过程控制系统,确认 长度:180o一2800ram(以lOOmm的长 并向MCS系统提供PDI数据、向ACS系统 度递增) 传送AGC系统所执行的轧制计划。MCS系 单重:2.2—6+7t 统是轧机模型二级控制系统,运行一套实时 1.2 成品板的规格 适配数学轧制模型。从PCS系统提供的PDI 厚度:45--40mm 数据上生成道次计划.根据AGC系统反馈 宽度:150o一2700mm 信息(中央四分之一数据)进行一道次一道 长度:2Ooo一36000mm 次地适配,最后使每块板坯的轧制过程最佳 1.3 轧机工艺参数 化。ACS系统是ABB一级过程控制系统,按 轧辊尺寸:工作辊(940mm1000mm):支 照生产线的主要设备分段控制,完成单台设 撑辊(1 680mm--1 800mm1 备的顺序控制,是生产线上设备顺序控制的 最大轧制力:5500吨f最大1 直接执行者。在轧机区域,ACS主要控制主电 最大刚度:900T/mm 机的速度给定、电动压下螺丝辊缝设定、辊道 轧制速度:O一±6.7m/s 电机的速度、转钢、板坯实时数据跟踪等。 2 设 备状 况 3 轧机控制及能力 生产线的主要设备有两座推钢式加热 中板轧机上的主要控制设备及其功能 维普资讯 6 2005年 第3期 有 :电动 APC(AutomaticPositionContro1) 量高达 222.08t/h,而同为单机架2800四 即压下螺丝 .液压 AGC(AutomaticGauge 辊轧机 的柳钢 中板厂达到了 130.50t/h,安 Contro1),在全 自动轧钢过程中。辊缝设定 钢 中板厂也达到 了 130.43t/h,均 比酒钢 是由PLATE模型计算

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