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降低常减压装置重蜡油残炭的可行性探讨.pdf

l’}:1ROI.121M 2017年第47卷第4期 炼油技术与-I-程 降低常减压装置重蜡油残炭的可行性探讨 徐鹏 (中海炼化惠州炼化分公司,广东省惠州市516086) 摘要:针对常减压装置重蜡油(减四线)残炭、Ni,V等含量居高不下、难以作催化原料的问题,确认常压塔塔内 雾沫夹带严重,使柴油拔出能力降低、操作稳定性变差,是造成减压拔出率降低的主要原因;优化常压塔拔出率、实 现减压深拔是解决问题的关键。根据模拟计算,可将常压重油中低于350 oC馏分油质量分数操作值由目前的 12.5%降低到6%,减一线馏分的柴油量可比原操作值降低90%。调整常压拔出率,使减压塔分离效果大幅改善, 雾沫夹带和减顶缩径段压力降降低,减四线残炭及金属含量可大幅度减少。 关键词:常减压装置重蜡油残炭雾沫夹带深拔 1 装置介绍 四线油中不仅残炭不能满足催化裂化原料要求 中海炼化惠州炼化分公司1.2Mt/a常减压 (残炭不大于5%),而且Ni金属质量分数最高达 蒸馏装置,为国内单套加工能力最大装置之一,原47.8斗g/g,Fe金属质量分数高达11.6 Ixg/g,同 设计加工渤海2号原油。装置于2009年3月18 样严重超标;催化裂化干气、油浆收率大幅上升, 日首次投料开工出合格产品。装置减三线、减四 严重影响全厂物料平衡,造成较大效益损失,常减 线重蜡油作为催化裂化装置原料。投产以来,减 压减四线评价结果见表1。 表1 常减压减四线油评价结果 Table1 Evaluationresultsof oil heavygas 盟间 宣鏖[!堑:竺::2 竺!堕!!丝 竺!壅壅!!丝 竺!壁2£(瞍:g:12 竺!生21(竖:g:12 2009—07—02 9751 1248 2 9一 O7一 O2 5.7 41.4 2 9一 O7一 O4 9.3 47.8 2 9一 O7一 09 970.6 11.86 一 2 9一 O7 O9 0.45 2 9一 O7一 O9 11.6 11.6 2 9一 d7一 11 6.1 36.9 2 9一 O7一 16 972.3 0.49 10.98 8.2 47.2 2啷啷啷啷啷啷啷啷9一 O7一 l8 5.1 31.6 由于原设计采用渤海重质原油,常压拔出率 以典型加工数据为基准对于减压汽化段雾沫夹带 进行了减压塔模拟计算,结果表明雾沫夹带量在 为25.42%~28.60%,后掺炼30%(质量分数)轻 62~95 质原油,致使常压轻收提高,但塔径以及塔内件原 t/h,见图1。如果减一线

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