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浅谈聚丙烯酰胺在生产中应用.doc

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浅谈聚丙烯酰胺在生产中应用

浅谈聚丙烯酰胺在生产中应用摘要:文章介绍了某水厂在进行生产时应用聚丙烯酰胺的要点,主要包括在生产之前的综合生产调试,合理确定投加点、投加量和投加浓度,并总结、分析了投加的效果,为聚丙烯酰胺在水厂的应用提供了有益 经验 关键词:聚丙烯酰胺;投加点;投加量;投加浓度;西江水厂 中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)34-0059-02 一、概述 江门市西江水厂位于蓬江区篁边村附近,现有第一、第二制水系统两套供水系统。两套供水系统的水源,均采用西江河地表水。第一制水系统分为三期,每期规模为6万立方米/日,主要工艺流程为:原水→管道混合器→网格絮凝池(隔板絮凝池)→斜管沉淀池→普通快滤池→清水池 在每年的丰水期,西江水厂水源的原水浊度较高;特殊情况时,原水浊度曾达到1000NTU左右。每年的枯水期,易受到无机、有机污染物的影响;特殊情况下,耗氧量、氨氮等是日常的5倍左右。因第一制水系统的制水工艺比较落后,上述出现的一些问题,易导致出现水质波动较大的情况。经过系统分析,西江水厂决定尝试采用投加聚丙烯酰胺,解决原水水质波动对水质造成的影响 西江水厂在实验室进行了投加聚丙烯酰胺比对实验。通过不同投加点、投加量和投加浓度的数据分析,基本掌握、确定了聚丙烯酰胺的使用方法和效果。为掌握实际生产中,投加聚丙烯酰胺的效果及对制水工艺的影响,西江水厂决定进行生产综合 调试 二、综合试验方案 因第一制水系统中每期的制水工艺流程和参数相差不大,我司仅利用三期制水系统,进行了投加聚丙烯酰胺的综合生产试验。原水流量控制在2500m3/时左右,将三期系统采用隔板隔开,分成1组和2组两组不同的制水系统,确保每组系统的制水量基本相同。1组为投加聚丙烯酰胺和碱铝后的试验数据,2组为投加碱铝后的试验数据。通过调整聚丙烯酰胺的投加参数,确定投加聚丙烯酰胺的最佳投加点、投加量和投加浓度 三、综合试验的结果和分析 (一)聚丙烯酰胺的投加点 投加点分别设置在网格反应池前、中、后端不同的位置,通过矾花形成、沉降的观测,以及待滤水、滤后水水质监测等情况的比较,确定聚丙烯酰胺的最佳投加点。从“表2”的统计数据分析,聚丙烯酰胺的投加点,设置在絮凝反应总时间的1/2~2/3处效果较好。其中,经过综合的试验,投加点设置在网格反应池的3/5处(约絮凝反应时间11min左右),效果最为明显,且运行较为稳定 (二)聚丙烯酰胺的投加量 根椐“图1”的分析数据,聚丙烯酰胺的使用效果,受其投加量的影响较大。聚丙烯酰胺的投加量不宜过小,当小于0.05mg/L时,效果不明显;投加量控制在0.07~0.22mg/L时,效果较为明显。但在生产综合试验的过程中,聚丙烯酰胺的投加量较大时,导致滤池中滤砂的表面形成油性滤膜,使滤池的水头损失迅速增大,缩短滤池的运行周期。其中,投加量0.1mg/L以上运行时,滤池的运行周期下降一半左右;投加量达到0.2mg/L以上时,滤池的运行周期仅为3h左右;投加量为0.1mg/L以下时,对滤池的影响不大。因此,西江水厂运行的过程中,控制聚丙烯酰胺的投加量在0.07~0.09mg/L之间 (三)聚丙烯酰胺的投加浓度 聚丙烯酰胺,是一种水溶性的高分子材料,溶液的粘稠度较高。配制溶液的浓度一般为0.1%~0.5%,投加时可再行稀释或水力输送。其中,0.5%溶液的储存期为七天,0.05%溶液的储存期仅为三天左右。投加浓度过高,易导致投加设备、管道堵塞、损坏的情况。在综合试验的过程中,采用0.15%溶液的浓度进行投加时,易出现堵塞投加管道和投加设备的情况,且调节投加量比较困难。因此,西江水厂确定聚丙烯酰胺溶液的投加浓度为0.05%~0.1%。在实际使用的过程中,0.05%~0.1%的溶液,储存期为3~5天左右;正常运行时,也不易出现堵塞投加管道和投加设备的问题 四、结论 1.在实际生产的过程中,投加聚丙烯酰胺后,滤后水、出厂水中丙烯酰胺单体的残留量,均小于0.15μg/L,满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求 2.对轻微受到有机、无机污染物污染的原水水质(如受到藻类影响时),投加聚丙烯酰胺,通过强化混凝,有一定的处理效果。但处理效果,需根据污染物的类型情况而定 3.投加聚丙烯酰胺,可适当降低碱铝的投加量,节约制水成本。节约的效果仍需在使用中进行试验、总结 4.使用过程中应定期进行投加设备和投加管道的清洗工作,避免出现堵塞情况 参考文献 [1] 中华人民共和国卫生部,中国国家标准化管理委员会.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)[S].2006. [2] 中华人民共和国卫生部,中国国家标准化管理委员

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