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水轮机补气条件下压力脉动的数值分析·
钱忠东杨建东
(武汉大学,武汉430072)
【摘要】本文对某电站原型混流式水轮机进行三维非定常多相湍流模拟,对大轴中心孔补气前后水轮机各过流
部件内的压力脉动进行计算。并与试验结果相比较,探讨了水轮机补气减振的机理。分析结果表明:大轴补气能
够减小尾水管断面的压差,从而降低尾水管低频压力脉动的振幅,但对振动频率影响不明显;补气孔入口与转轮
之间存在动静干扰。在转轮区域形成新的振源,增强了转轮前的中频压力脉动。
【关键词】混流式水轮机补气压力脉动数值模拟
近年来,混流式水轮发电机组运用越来越广泛,并向大容量、高比转速、高效率的方向发展,但同
时水轮机在稳定运行方面的问题也越来越突出,包括:运行时间不长。叶片就出现裂纹【·1;部分负荷工况
下,尾水管偏心涡带导致水流的低频压力脉动,从而造成水轮机出力摆动加大刚;导水机构形成的卡门涡、
叶道涡等造成转轮叶片的疲劳破坏[习。水轮机大轴中心孔补气是常用的减振措施,国内外学者对此进行了
大量的试验研究。取得了显著的减振效果啕。
本文以某电站原型混流式水轮机为对象,通过三维非定常多相湍流计算,对大轴补气前后水轮机蜗
竟、导水机构、转轮以及尾水管内的压力脉动进行预测,采用F兀’变换对压力脉动的幅值和频率进行分
忻。探讨了水轮机补气减振的机理。
I数值计算方法
为了对气体相的运动及相间作用进行较为精确的描述。计算中采用了不可压缩流的双流体模型[71。
液相控制方程为:
连续方程 砉(a帆)+V·(稍-)=o (1)
动量方程 砉(啪蚕t)+V‘(明谕)=一叩p+V。乃+明;+瓦 (2)
气相控制方程为:
连续方程 軎(嗽)+V。(讲。)=o (3)
动量方程 砉(口∥。)+v.(嘶驴一咖+v.%+啊+九 (4)
式中乃=一凡,为相间作用力。
由于水轮机内部的流动为高雷诺数流动,本文采用RNG(RenormalizationGroup)k-s模型封闭方程网,
时间项离散采用二阶全隐格式,扩散项采用中心差分格式,对流项采用二阶迎风差分格式,应用PISO算
法求解离散方程。
在混流式水轮机中,转轮与上游的活动导叶和下游的尾水管形成了两级动静干扰,在本计算中。采用
滑移网格技术解决固定部件与旋转部件之间的信息传递。从而模拟两级动静干扰流。
·基金项目:水资源与水电工程科学国家重点实验室开放研究基金资助项目(2004c006)。
2&6
第一届水力发电技术国际会议论文集(第一卷)
2计算对象
图1为某电站原型水轮机各部件示意图。水轮机参数如
下:水轮机叶片数gB=15,转轮直径D,=9.7m,转速/,/
7.854#s,活动导叶数Z高24,上游水位85m,下游水位21m。
计算中采用适应性强的非结构化四面体网格划分蜗
壳、转轮、尾水管等空间形状复杂的部件,对导水机构
采用非结构化六面体网格划分。整个计算域网格节点数
538059。单元数1972557。
3计算结果与分析
图1水轮机结构示意
3.1压力计算面和压力计算点位置
为了便于分析引水部件的压力脉动情况,分别在蜗壳进口、活动导叶前、转轮前布置了三个压力计算
点,各点位置如图2所示。为了分析补气条件下尾水管内的涡带运动情况,在尾水管锥管段布置了压力计
算平面,并在该计算平面的上游侧和下游侧布置了两个压力计算点,计算平面及各点位置如图3所示。
点
图2引水部件压力计算点位置 图3尾水管压力计算平面及压力计算点位置
3.2压力脉动计算结果及分析
本文选择导叶开度铂=190工况进行分析,分别计算了大轴中心孔补气量为进El流量的0.25%、0.5%和
0.75%的压力脉动。计算时间为6个周期,时间步长为周期的1/100。在每一个时刻,分别计算各
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