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杏六区东部三次加密井合理挂线方式摸索
杏六区东部三次加密井合理挂线方式摸索摘要:为了简化地面工艺流程,节约投入成本,2007、2008年第三油矿新投产的三次加密井全部采用挂线和环的方式。这两种工艺都能节约投产费用和减少无效掺水循环引起的能量损失。但在近两年现场管理过程中,发现该工艺存在一些弊端,使量油、热洗、掺水等工作受到影响。本文通过对不同的工艺进行对比分析,摸索出合理的挂线方式。
关键词:挂线合理 异常井 回压
1、问题的提出
六区一队目前共有8组环井,每组环有3口井,有110口挂线井,挂线井主要有3种,最少的2口井走一条回油、掺水管线,最多的4口井走一条回油、掺水管线,由于工艺的特殊性,在生产运行中出现了与以往不同的状况,在生产管理中出现一些影响生产的难题,如量油、热洗、掺水等。本文通过对挂线井的各项参数进行摸索,找出影响挂线井运行的问题。
2、异常井状况
六区一队有53组挂线,共计110口,其中50组是2口挂接的,2组3口挂接,1组4口挂接。挂线距离在10-450米之间。
2.1 2口一组的挂线井平均每组掺水量为0.8m3/h,平均回压0.38MPa,平均回油温度34℃,总产液在10-80t/d(异常井未计算在内),有一组井偶尔出现回压高现象(X6-D3-142、X6-31-S746),其他未出现回压升高现象。
2.2 3口一组的挂线井平均每组掺水量为1.6m3/h,平均回压0.55MPa,平均回油温度38℃,总产液在50-105t/d,有一组井有时出现回压高现象(X6-1-A35、X6-11-646、X6-11748],冲洗干线周期为20天,另外一组回压正常,但掺水波动大,冬季经常冻井。
2.3 4口一组的挂线井平均每组掺水量为2.7m3/h,平均回压0.71MPa,平均回油温度40℃,掺水量和掺水温度过低时经常出现回压高现象(X6-30 644、X6-D3 144、X6-21-S747、X6-30-747),冲洗干线周期为15天。这组井冬季经常出现不掺水现象,导致冻井。
从生产状况上分析,2口一组的挂线井数最多,但较少出现回压升高现象,4口井一组挂线井经常出现回压升高现象,冲洗干线周期较短。
3、量油问题
投产的三次加密油井由于油层自身发育条件差,投产后出现单井产液量低、产气量大、间歇出油等现象,同时由于挂线井流程特殊性,给量油工作带来一些问题。问题主要集中在量油方式和准确性上。这类井多口井走一条回油管线,量油必须停井,同时计量间量油方式多数为流量计量油,量油时间较长,停机影响产量。多口井走一条回油管线,即使停机也会影响量油结果,特别是部分新井产量在10吨以下,当发生泵况问题时,量油波动较小,不能及时发现。
针对量油问题采取了多种办法,首先是量油组合上,如“停新量老”、“停老量新”、“不停合量”等组合。其次是量油方式上进行摸索,如“流量计量油”、”玻璃管量油”、“功图量油”等方式,但效果都不是很好,需要多种方式组合才能得到准确的结果。
在量油问题上各种方式的挂线井都存在管理困难的问题,2口、3口挂线的相对较容易管理,但4口挂线的井比较难管理。
4、热洗效果
对这三种挂线方式的热洗效果进行了摸索:
4.1 2口一组的挂线井,一口井倒通热洗流程时,对另外l口井掺水有影响,但波动不大,在非热洗井正常掺水情况下1可以保证热洗井达到5m3/h的瞬时水量,洗井压力也可达到规定要求。统计的110口井中。未出现蜡卡作业井,检泵时也未发现杆管结蜡现象,热洗效果较好。两口井掺水分流现象较轻。
4.2 3口一组的挂线井,一口井倒通热洗流程时,对另外2口井掺水影响较大,波动较大,在保证另外2口井的掺水情况下,热洗这口井的瞬时水量只能达到3.5m3/h,洗井压力只有,1.0MPa。统计的6口井中,未出现蜡卡作业井,但作业时发现有一定程度的结蜡现象,测试发现部分井有蜡影响功图,热洗效果相对较差,且三口井掺水分流现象较严重,冬季热洗容易掺水波动导致冻井。
4.3. 4口一组的挂线井,一口井倒通热洗流程时,对另外3口井掺水影响很大,波动较大,在非热洗井正常掺水情况下,热洗井的瞬时水量只能达到2.5m3/h,洗井压力只有0.8MPa。统计的井中,有2H井在作业时发现结蜡很严重,热洗效果很差,而且四口井掺水分流现象非常严重,特别是冬季,导通热洗流程后,无法保证其他井的掺水,经常出现冻井现象,导致无法进行常规热冼。
所有挂线井都只能计量总掺水量,单井掺水量无法计量,21 口井挂线的相对较好调整,2口以上挂线井掺水量调整时相互干扰较大,调整难度大。通过以上分析,热洗效果2口挂线优于3口挂线,4口挂线最差。2口井以上挂线井应采取高压热洗车洗井,以保证热洗效果。
5.生产
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