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闪电行动队

时间一晃而过,弹指之间,2013年已经成为历史,在过去的一年里,在车间领导的正确带领下,以及同事的积极支持和大力帮助下,工作上取得了一定的成果,但同时也存在着诸多的不足,现将工作总结如下!!! 从年初至今,车间班组严把质量关,不断学习5S的管理经验,取得了一定的成效,接下来我们需要步入另一学习阶段——单元化生产、小团队活动!!! 前 言 团队理念: 节省原材料 多备合格料 消化死库存 天天抓生产 大连龙华木业有限公司 家具一车间 车间成立: 1996年11月 车间面积: 7600平方米 员工人数: 260人 年产值: 6500万元 主要产品: 餐桌椅、梳妆台、学生桌等实木家具. 产品出口: 日本、韩国、美国 等国家 活动背景 活动进度 内容 日期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 课题选择 团队组建 原因分析 要因确认 目标设定 制定对策 效果验证 标准化 与总结 计划进度 实施进度 单元化生产小团队组建完成 确定库存消减30%,占地面积减少100平 确定库存产生的主要原因 设定目标和制定解决方案 实际完成与目标对比,检验成果 得出标准化数据巩固成果 2013.10.24 根据以上诸多因素的影响,我们选择的课题是: 课题选择 组建团队 闪电行动队 希望通过,单元化生产模式,来确立合理原材料周转库存数,降低原材料库存及占地面积,我们组建了自己的小团队------ 2013.10.24 为了改掉我们的传统思想观念和管理模式;解决原材料积压与占地面积以及适应与跟上市场经济发展的步伐。 我们的口号: 时不我待,努力举绩, 一鼓作气,挑战佳绩。 团队名称是: 现状分析一 原材料及其占地情况 现状分析二 1、原材料摆放杂乱 2、超出摆放区域。 3、待加工部件堆放过道上,原料超宽、超高摆放、占用较多占地面积。 原材料摆放问题 为 什 么 摆放方式不合理 周转库存不合理 库存数不够准确 高度,宽度不合理 规格、种类杂乱 原材料供货商 客户订单发生变化 未定料进入库存 来料与定料数不符 订单周期不确定 原因分析 要因校验 通过小组研讨,确认客户订单发生变化,以及订单周期的不确定性是形成库存积压的一个因素. 2. 经过总结,确认了外购订料供货商供货时间不够准时,以及供货数量不够准确,是形成库存积压的另一个因素. 3、通过库房现状及其多次观察总结,确认库管对库存数掌握不够准确,出库、入库票不够及时,是形成库存的积压的第三个因素。 设定目标一 十一、十二月份减少 库存材积30% 降低 降低 降低 降低 设定目标二 降低原材料库房占地面积100平方米。 调整部件摆放,杂乱,占地多问题 改变摆放方式,减少占地少面积。 对策制定与实施一 合理的原材料管理 要求库管定期对库存进行清查,始终保持库存心中有数,保证在库数与账面数据一致,为订料人提供一个准确的数据依据。 库管员对库存数掌控不够详细,只是个概数,实际库存与 账面数目不一致,对订料来说是个很大的问题。 对策制定与实施二 库房空间的合理利用 原材料摆放杂乱无序,没有标签,占地较多,经常造成原材料混乱等现象。 常用部件以及次日用料摆放混乱,领料人有时越上料堆上查找材料。 经过调整,合理摆放,悬挂标签,标明规格、数量,极大减少了占地面积,部件摆放井然有序。 常用部件以及次日用料靠外摆放,为领料提供了方便,也降低了作业时间。 由于员工责任心不够强,领料时不够认真,错误领料,错误加工,形成浪费。 对策制定与实施三 在损耗允许范围内加工部件,消化死库存 通过加强管理,提高机加工员工的责任心,工作认真,去规定区域领料,合理摆放加工原材料,贴放标签,大大降低了,因为疏忽形成错误机加工,减少了浪费。 成果验证一 十一、十二月份减少库存材积131立方米 降低 降低 降低 降低 30m3 63m3 40m3 +2m3 实降 实降 实降 增加 改善前杂乱,摆放拥挤,计划节省占地面积100平方米 成果验证二 改善后增加标签,摆放整齐,实际节省出占地面积110平方米 通过改变管理模式后,机加工区域已经采用区域性划分,对要加工的原材料按区域摆放,实现规范领料,严格加工,降低加工损耗,很大程度上提高了原材料的利用率。 成果验证三 1、通过单元化生产,改变管理方式,原材料库存数下降了31.2%。 2、通过改变摆放方式,占地面积减少了110平方米。 总结出的结论就是,生产模式和管理方式直接影响到车间生产力,我们取得了一定的成效,结

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