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丙烷罐腐蚀分析和防腐措施

丙烷罐的腐蚀分析和防腐措施 大连东北核工业设备无损检测有限公司 1 引子 内蒙某公司丙烷脱沥青装置建于1989年4月,设计原料为减压渣油(硫含量0.381%),2000年7月对丙烷罐(位号为:R-6-12丙烷储存罐)检查,未发现异常。2002年以来由于加工原油硫含量增加,2006年9月检修时,该设备由于出现严重氢鼓泡及母材腐蚀而报废。 2 R-6-12的基本情况 2.1 丙烷的主要工艺流程 装置中的丙烷是作为溶剂使用的,通过萃取,将减压渣油中的沥青脱去获得轻、重脱沥青油,丙烷在生产中是循环使用的。 丙烷的流程是:新丙烷(自气分装置来)和回收丙烷(萃取后通过临界回收、蒸发回收和汽提回收系统的丙烷)储存在R-6-12中,通过丙烷泵和丙烷增压泵将丙烷输送至丙烷萃取塔。萃取后的丙烷和沥青进入回收系统分离出丙烷,再返回R-6-12循环使用。 2.2 丙烷罐的主要技术参数 设计压力:3.0Mpa;操作压力:2.2Mpa;设计温度:50℃;操作温度:40℃;介质:混合丙烷、水;规格:?2400×1800×30mm;材质:16MnR. 2.3 丙烷罐的概况 丙烷罐的钢材均为正火的C-Mn钢,其化学成分见表1。设备焊后均经整体热处理,其热处理规范为610~635℃×1.5h。 这台设备于1989年使用,在2000年的定期检测中,被有关部门安全等级评为一级。但2006年的9月发现管道有鼓泡,为此决定提前检修。 表1 材料的化学成分 (%) 项目 C Si Mn P S Ni Cu Cr 16MnR 0.16 0.37 1.35 0.019 0.028 — — — 3 R-6-12丙烷罐腐蚀的基本情况 3.1 R-6-1丙烷罐采样数据和原料分析 R-6-12 本设备运行中,随着加工原油硫含量的增加(见表2、3),丙烷中H2S 含量相应增大,丙烷罐脱水中的铁离子浓度也逐渐增高(见表4),说明其腐蚀加剧。 表2 原料中的硫含量(2004) (mg/m3)) 日期 1.29 2.16 3.2 4.27 5.24 6.28 8.23 9.13 10.3 S含量 0.82 1.749 1.399 1.566 1.267 1.697 2.03 1.127 1.890 表3 系统丙烷H2S含量(2004) (mg/m3) 日期 2.25 4.21 6.2 7.15 8.4 9.21 10.29 V-8气相 V-8液相 12250 7250 20750 13750 15250 13250 19250 10250 24250 10250 21750 9750 18750 16250 表4 R-6-12脱水铁离子浓度(2004) (mg/l) 日期 10.8 10.10 10.14 10.18 10.21 10.24 10.31 2.1 1.21 7.88 12.3 4.5 11.14 5.78 注:R-6-12脱水中铁离子浓度最高时达42.93mg/l(2004年7月28日)。 表5 R-6-12 脱水pH值(2004) 日期 7.22 7.26 7.29 8.2 8.5 8.9 8.16 8.19 8.23 8.26 pH值 4.9 5.1 5.2 4.7 4.5 4.6 4.0 5.0 4.1 4.4 3.2 R-6-12腐蚀情况介绍 在脱沥青的生产中,丙烷循环使用,其H2S含量随着生产时间的延长而增加。为追求生产效益,丙烷不能经常更换,这使丙烷罐必然存在H2S腐蚀。为此,该公司委托当地锅炉压力容器检验研究所对丙烷罐进行检验。 3.2.1 R-6-12检验结果 (1) 外观检查 对内壁宏观检查:R-6-12共发现母材氢鼓泡149处(大多分布在上部气相部位,下部仅有两处),直径30~165mm。具体分布:北侧封头8处;筒节(1#8处;2#16处;3#20处;4#24处;5#12处;6#41处;7#13处;8#7处)。鼓泡大多在壁厚7.0~13.7mm,高度在3~6mm。 (2) 内壁裂纹检查 对R-6-12鼓泡进行荧光MT检测发现19处鼓泡开裂,长度大多为2~3mm,最长40mm。对R-6-12鼓泡所在的板材进行MT检查,抽查均发现有裂纹,裂纹长度大多2~4mm,最长15mm。在母材上选择裂纹较集中部位进行打磨消除,其裂纹数量随打磨范围增大而增加。 对接焊缝100%MT检测均未发现裂纹类缺陷。 (3) 超声检测情况 对R-6-12在外壁对北侧封头和第一筒节上部母材进行横波斜扫查,在深度14~17mm范围均有呈草状反射讯号(说明母材内部有小裂纹反射);在内壁对鼓泡所在板材

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