高压主汽门突关处理.docxVIP

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高压主汽门突关处理

#2机1号高压主汽门活动试验异常事故分析1.事件经过(1)机组运行方式:2011年11月23日9:35,#2机组负荷185MW,协调方式运行,11台给粉机投运(A、B层共8个,C层3个),A、B制粉系统运行,汽泵A、B运行,电泵备用。(2)高压主汽门活动试验异常经过:9:40,经值长同意批准,运行人员按照定期工作要求做“主机阀门活动试验”,将#2机组运行方式由“协调”切至“炉跟机”方式。压主汽门指令由。主蒸汽流量由570t降至310t,机组负荷由185MW突降至114MW,主汽压由12.40MPa迅速升至16.71MPa,主蒸汽温度和再热汽温度分别上升到,汽包水位上下大幅波动。2.事故处理过程(1)第一时间停止C层全部给粉机,燃烧不稳,炉膛负压波动至-570Pa,投入AB层1\3\2\4油枪,主汽压力还在上涨,继续停运B层两台给粉机。(2)主再热汽温上涨快,先后快速停运A、B制粉系统。(3)汽包水位瞬间下降至-150mm后快速上升至+170mm并持续上升,因汽泵调节缓慢,关闭B汽泵出口电动门,退出B汽泵供水,汽包水位开始回落。(4)将汽轮机的喷嘴配汽方式由顺序阀控制切换为单阀控制,全开调节汽门,开门过程机组负荷上升,主汽压力下降,先后投入B层备用给粉机。汽包水位下降难以维持,启动电泵调节水位,在提升电泵转速过程中,汽包水位继续下降至-280mm,电泵转速到5000转时电泵流量才开始变化,汽包水位开始上升,利用电泵维持汽包水位稳定。(5)主再热汽温有下降趋势,启动A制粉系统,投运C层备用给粉机,主再热汽温开始回升,并趋于稳定。(6)汽包水位稳定后,将B汽泵并入供水,退出电泵供水,调节稳定后停止电泵备用,逐步提高机组负荷,燃烧稳定后,退出全部油枪。(7)最后在设管部人员配合下将汽轮机阀门恢复正常。3.事故分析总结在运行人员的及时处理和精心调整下,成功处理好了这次事故,可谓是有惊无险,但是在事故处理中也存在些不足。首先,将汽轮机的喷嘴配汽方式由顺序阀控制切换为单阀控制这一步稍慢,若在第一时间切换至单阀,全开调节汽门,这样主汽压力就不至于涨的太快,机组负荷也会有所上升,因为机组负荷在120MW左右,很难调节,将机组负荷提升到150MW以上后,有利于机组调节。 其次,在汽包水位调节时,超前意识不够。在手动调节水位过程,不能只看汽包水位参数,更重要的是给水流量和蒸汽流量参数,一般是给水流量高于蒸汽流量50t/h左右,关键是要判断水位的趋势。例如这次事故,在B泵退出供水后,机组负荷150MW并持续上升,汽泵本来就调节缓慢,一台汽泵肯定将不能满足需要,这时应该快速提高电泵流量,也就不会导致后来汽包水位低至-280mm。超前判断水位趋势,这样在处理时就不至于太被动。另外汽包水位调节过程要特别注意“虚假水位”的影响,“虚假水位”并不是虚假的水位,相反它是某刻汽包的真实水位。机组负荷的突变、汽包压力的变化、燃烧状况的变化、火咀的投停、制粉系统的启停、汽轮机调门的开关以及高低旁路的开关、安全门动作等因素都会引起的“虚假水位”。运行人员在调节水位时尽量保持水位在+100mm左右,这样即使有“虚假水位”,影响也不大,像这次事故中水位在-280mm,遇到“虚假水位”很可能瞬间导致水位保护动作。运行人员在操作时要相互提醒,防止各种影响的叠加。最后就是防止主再热汽温的突升和突降。开始,由于蒸汽量下降,而燃料量还未减下来导致物料失衡,主再热汽温会有个快速上涨的过程,经过快速停止火咀和制粉系统后,在后期机组负荷起来后主汽温会有个下降过程。在此过程,一定要根据变化趋势做好超前调节,防止汽温突升或者突降。在使用减温水的过程,尽量使用调门调节,在需要快关减温水截门时要记得将调门关下来,否则在开启截门时减温水流量过大会导致温度突降,甚至影响汽包水位。

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