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文档5 - 中国金属网
吹熔炼炉的生产实践
东营方圆有色金属有限公司 崔志祥 申殿邦 王新民 袁俊智
一、前言 内冶炼企业的先进水平,但是在生产中也遇到许多
营方圆有色金属集团公司于2006 年开始与 问题,笔者将在文章中依次介绍。
中国恩菲共同研发 “吹氧造锍多金属捕集”的底吹 二、生产工艺流程:
熔炼技术,并于2008 年12月 16 日顺利投产,冶 经过 营方圆有色金属集团公司与中国恩菲共
炼烟气采用两转两吸的高效制酸工艺。经过半年的 同论证,最后采取了以底吹炉为核心的“吹氧造锍
生产,现在已经运行平稳,各项指标都已经达到国 多金属捕集”工艺。
图1 底吹炉的结构图
三、生产中遇到的问题及解决措施 对送氧管网和氧枪的不断改造,使得精矿处理能
1. 提高底吹炉处理能力的问题: 力已经达到了65 t/h 的生产能力,但是受到后面
底吹炼铜的处理能力受制于氧枪的送氧量和 电收尘等的制约,现在的加料量控制在55 t/h。
压缩空气量、铜精矿的发热量、电收尘的收尘能 经过对系统烟气量的测算,现在已经确定了将烟
力、余热锅炉的蒸汽处理能力、高温风机的送风 气降到符合生产条件的方案,需要安 合适的时
能力等,只有控制好一系列的指标才能使生产达 间进行改造。
到稳定。在生产之初,处理能力仅为30t/h 的混 2. 渣型及渣含铜的控制:
合精矿。特别是氧气的输送遇到了问题,当初设 在生产初期,经过参考国内外的经验,将渣
计时的氧气输送系统存在一定的问题,致使输送 选矿的Fe/SiO2 一般控制在 1.6-1.8 之间。生产
进炉子的氧气量只能达到 5300Nm3/h,严重制 以后,方圆公司根据不同的矿料,将Fe/SiO2 控
约了底吹炼铜炉处理能力的进一步提高。后经过 制在 1.4-2.2 之间,选择的渣型为铁性渣。根据
1
生产实践发现,Fe/SiO2 在 1.0-1.2 时,渣子发 1.3-2.2 波动时,对渣含铜影响不大。生产中部分
粘,流动性比较差,机械粘铜增加;Fe/SiO2 在 底吹炉部分原料和炉渣分析数据的统计见表 1、2。
表1 部分原料分析统计表
原料品种 Cu(%) Fe (%) SiO (%) S(%)
2
精矿1 23.2 27.6 4.39 37.5
精矿2 22.54 23.8 5.07 29.61
精矿3 19.67 27.03 3.83 37.66
精矿4 0.76 21.13 19.66 28.69
精矿5 0.51 25.05 29.57 28.59
精矿6 0.07 33.94 3.7
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