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哈拉哈塘油田节能降本新举措-天然气与石油

优化哈拉哈塘油田能耗,节能降本增效益 王霞,巴特,杨晓东,徐文涛,王应全,杨国和 (中国石油塔里木油田,新疆,库尔勒,841000) 摘要 目前,塔哈拉哈塘油田所有试采井均用单井发电机组供电。2012年1-9月试采发电费达6440.3万元,成本形势严峻。随着投产井数的持续增加,试采发电成本也将不断攀升。因此,油田提出建设节约型、经济型油田,重视并促进节能降本机制建设,从决策到管理始终贯穿节能降本的理念。通过两项举措:试采井用燃气替代燃油发电;核实单井实际负荷,调整发电机组功率。2012年试采发电实施“燃油改燃气”、“大小马力组合”项目后,截止2012年9月20日,节约柴油5226吨(节能量为7960吨标准煤),节约发电费费3919万元,节能降本效果显著。 关键词 哈拉哈塘油田 节能降本 试采发电 效益 1.哈6临时处理站工艺流程简介 哈拉哈塘油田目前包括哈6、新垦、热普、齐满共4个区块,总面积达到2000余平方公里。目前管辖哈6临时处理站1座,哈6临时处理站是哈6区块产能建设工程提前实施的部分,于2012年7月1日开工,2012年12月26日试运行。设计油处理量100×104t/a。建筑面积585.9m2,占地面积34975m2。日处理液量2300吨左右,日外输量1800吨左右,原油含水控制1%以下。 目前,哈拉哈塘油田油藏试采开发过程中,单井试采生产经气液分离,加注脱硫剂对液脱硫,再用车辆将所有液体拉运至哈六临时处理站(图1),加注破乳剂脱水,用气提原理再次脱硫,井口产出天然气就地火炬放空。合格原油外输(含水<0.5%),污水回灌。 图1 哈6临时处理站试采流程图 原油运输车辆在哈6临时处理站卸油台卸油后,原油加注破乳剂在1#5000m3沉降罐初级沉降后,原油经真空加热炉加热至60℃后进入气提脱硫塔,再进入2#5000m3沉降罐沉降,1、2#沉降罐污水进入3#5000m3污水 沉降缓冲罐,合格原油外输(含水<0.5%),污水全部回灌地层,天然气用CNG装置回收(图2)。 图2 哈6临时处理站工艺流程简图 2.存在的问题 2.1 伴生天然气就地放空燃烧,造成资源极大浪费 截止2012年10月31日,哈拉哈塘油田累计产油101.89万吨,累计产气1.23万方,目前,所有试采单井所产天然气均是就地放空燃烧,资源浪费严重。 2.2 试采发电成本不断增加 截止2012年10月底,哈拉哈塘油田已经有试采单井99口,至2012年底试采井预计达到124口,投产井逐年增多,发电费用也呈上升趋势。 2011年全年发电费用4976.23万元;到了2012年1-9月发电费就已高达6440.3万元,全年预计将达9150万元(图3)。 随着“新疆大庆”增储上产节奏加快,投入开发的新井还将持续增加,地面建设工程不断推进,试采发电成本也将不断攀升。成本形势严峻。 图3 哈拉哈塘油田2012 年1-9月试采发电费用趋势图 3. 节能降本措施及成效 2012年3月塔北采油运行部组建成立后,以建设节约型、经济型油田为目标,重视并促进节能降本机制建设。认真分析总结了采油运行耗能和成本状况,积极开展耗能分析、成本经营分析、节能降本合理化建议征集等一系列活动,从而提出了节能降本的新举措:试采发电机大、小功率配合使用,降低整体能耗、成本;积极推广应用试采单井燃气发电,回收利用火炬放空气。 3.1 节能降本措施 3.1.1 积极推广应用试采单井燃气发电。 哈拉哈塘试采井2012年1-9月井口产气量为2812万方,但试采单井井口所产天然气均经火炬放空。为了回收利用试采井放空天然气,尽量采用燃气发电机(同时搭配50KW柴油发电机,开井产气时用燃气发电机,关井或焖井时用燃油发电机)。 3.1.2 试采发电机大、小功率配合使用(大小马力搭配使用) 经过认真分析发现,哈拉哈塘区域采油方式特别,以注水替油为例,正常生产时用电负荷较大(包括抽油机或电泵及其他用电设备),需运行200KW以上发电机;但在注水、焖井、关井期间用电负荷较低(照明、电伴热等),50KW柴油发电机即可以满足用电需求,运行50KW发电机时可比200KW发电机每天可节约柴油0.453方。 3.2 效果评价 2012年试采发电实施“燃油改燃气”、“大小马力组合”项目后,截止9月20日,节约柴油5226吨(节能量为7960吨标准煤),节约发电费用3919万元(图4,表1)。 图4 三类发电机组月度发电费用对比图 表1 2012年哈拉哈塘1-9月节能数据统计表 3.2.1 合理调整发电机组功率,降低发电费用 截止2012年9月20日,根据部分注水井和机采井间歇生产,分析单井发电负荷变化情况,投入50KW发电机调整单井发电功率(大小马力搭配使用),节约柴油2739吨,节约发电费2054万元(节能3991吨标准煤)。

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