粉煤灰烧结空心砖试验总结.pdfVIP

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粉 煤 灰 烧 结 空 心 砖 试 验 总 结 李 磊 张永宽 顾士杰 (吉林石油集团百鹤建材分公司,吉林 松原 138000) 中图分类号 :TU522.01 文献标识码 :A 文章编号 :1001—6945(2008)11-0029—02 近年来,随着墙体材料的发展和国家禁实力度的 密 ,和芯头之间产生阻力过大造成。 加大,实心粘土砖的市场份额越来越小 ,在大城市已经 根据以上分析,我们进行了第二轮试验 .在此次试 被完全禁止使用,在其众多的替代产品中,烧结空心砖 生产产品型号为 240mmxl15mmx175mm六孑L空心 具有独特的优势,在大连、沈阳、长春、哈尔滨等东北地 砖 ,该型号在大连地区已经成功生产 ,试验使用的芯头 区已经被广泛应用。烧结空心砖具有以下优点:①符合 和机 口为大连地区成型产品。绞刀螺距为 280mm,皮 现行建筑模数,便于推广应用;②强度等级范围大,适 带轮的直径和绞刀与衬套的问隙与上次相同。但还是 应作为承重和非承重墙体材料;③抗剪强度高。有效地 挤不出泥条 。我们再次更换了螺距为 300mm的绞刀, 解决墙体裂缝问题;④结构设计改善了产品的热工性 还是没有成效 。试验陷入僵局。根据我们观察,生产空 能,提高墙体的热绝缘作用;⑤砌块肋壁及开孔尺寸可 心砖在机械上的参数,和生产标砖相比,在绞刀与衬套 满足管道铺埋和二次装修;⑥块形设计符合施工习惯. 的间隙上差别较大,以前我们生产标砖时两者之间的 有效地减轻劳动强度,提高工效。根据松原及周边市场 间隙为 4cm-~5cm,所 以我们决定在绞刀和衬套间隙 对烧结空心砖的需求,吉林石油集团百鹤建材分公司 上进行处理。 在 2008年试验生产烧结空心砖,并取得成功,现就具 在此基础上我们处理 了螺距为 260mm绞刀的叶 体情况介绍如下: 片,使叶片与衬套的间隙达到4cm一5cm,其余参数不 我单位所用原料为吉林油 田热电厂粉煤灰、前郭 变,再次进行试验 ,此次挤 出泥条,但对原料的含水率 县境内的页岩和社会市场收购的炉渣,其中粉煤灰和 要求苛刻,稍低一点就挤不出泥条;高了泥条上就产生 炉渣为工业废料,属利废项 目。我单位在生产粉煤灰烧 裂纹。根据此次试验我们认为绞刀和衬套的间隙是影 结砖的基础上进行试验 。 响挤出的主要因素 ,绞刀螺距未必是关键原因。在此基 1 试验过程 础上 ,我们又对螺距为 300mm的绞刀进行了处理 ,也 原料配 比为页岩 35%,炉渣 15%,粉煤灰 5O%,原 收到了较好的结果,但还是对原料的含水率要求苛刻。 料粒度要求在 2mm以下 ,几次试验都采用此配比。 根据有关资料的介绍,我们重新制作 了绞刀,前两节螺 2008年4月下旬进行第一次试验,此次试验生产四孔 距为 360mm,中间两节螺距为 340mm,锥节螺距为 空心砖 ,空洞率为 45%,产 品型号为 90mmxl90mmx 360mm,复叶螺距为 180mm,螺旋升角为 20。以下,绞 290mm。我单位砖机为 50砖机,机械参数根据其他厂 刀与衬套间隙为4cm~5cm。这样做的目的如下:①降 家生产空心砖的经验 ,砖机下级绞刀采用小螺距绞刀。 低泥料的致密程度,减小泥条出机1:3的阻力:②增大输 以提高挤出压力 ,所以螺距选为 260irlm,皮带轮直径 送段的螺距,提高输送能力 ;③控制螺旋升角,提高轴 为 2501////1,以降低转数 ,绞刀和衬套间隙小于4mlT1. 向力 ,减小切向力 ,从而减小绞刀裹泥程度 ,提高泥条 锥节绞刀副叶升角略大于绞刀叶。试验时发生了挤不 的挤出均匀性。经过试验效果较好,泥条能够正常挤 出泥条的现象。初步分析,认为可能

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