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N3.6循环机主轴与曲柄热装部位错位的原因与修复
N3.6循环机主轴与曲柄
热装部位错位的原因与
修复
崔立新
(河北迁安化肥股份有限公司 河北 迁安 713100)
【摘 要 】本文从实际出发阐述 了该机组运行中,由于曲柄与主轴热装配
合处发生错位 ,堵塞油路 而烧 瓦,应采取的最佳修复方法。
【关键词】错位 烧瓦 修复
我公司合成氨车 间现有两 台 复 ,经过 13个小时的紧张抢修,及 以来 ,每三年进行一次大修。随着
N3.6—285/320及一台512型氮氢气循 时开启了1#机组 ,恢复了正常生产 企业 的技术进步及生产力 的不断
环压缩机 。在正常生产 的情况下 现将主要情况介绍如下 : 发展,为提高合成氨产量,我公司
一 台N3.6与512运行 ,为合成氨系 在2002年初新上了一台合成塔,增
统提供 170—180km3/h的循环气量, 1 设备主要参数及历史状况 加 了合成氨反应效率 ,但 随之而
来满足年产200kt合成氨的生产需 来 的问题是两台循环机打气量不
要。2004年 7月20Et7时30分在运 1#、2#N3.6循环机 电机型号为 足 ,再开一台,从备车及电耗方面
行正常的1#N3.6突然主轴与曲柄 TDK260/18—40,为上海 电机厂出 考虑均不合算 ,经过商讨计算要
热装部位发生错位 ,将油孑L堵塞 , 品,压缩机为上海石油化工机械 满足生产需要 ,对循环机气缸进
导致连杆瓦烧流 。热装部位及油 厂 1969年 出厂 的产 品,功率 行扩缸改造 比较合理 ,同时也参
路系统 (见图1)操作工做 了紧急 350KW,电压6KV,转速 150r/min,转 照了兄弟厂家的成功做法。于是 ,
停车处理并及时启动了2#循环机 , 子总重 7吨。主要工作原理是电机 在2002年底和2003年初分别对 1#
然而运行还不到一小时2}≠发生了 轴带动热装于其上的曲柄转动 , 和2#机组进行了扩缸改造 ,将气缸
同样 的事故 。由于事故发生 的较 再 由曲柄上 的曲柄销带动连杆 、 内径 由原来直径 210mITI改为
为突然,两台机组几乎同时烧瓦, 十字头及活塞等运动部件做往复 220mm。且改造十分成功 ,六台
不得不造成减量生产 ,厂领导及 运动。该机组吸气量为 3.6m3/min, H223机组满负荷生产,合成氨最高
有关部 门十分着急,一方面对事 进气压力28.5~Ⅱ排气压力31.4MPa。 产量达到 16.2T/h。改造前分别对缸
故发生 的原因进行分析 ,一方面 该机组 自1972年4月投用生产 套强度及 由于活塞力增大 曲柄与
组织检修人员对机组进行拆卸修 主轴 的过盈联接处均进行 了强度
校核 ,不会发生上述烧瓦事故。
2 修复过程
事故既然发生 ,就必须拿 出
。o9.。 .石油和化工设釜 I55
妻
2T /f1Td21,式中 :
一 一 T一主轴传递转矩N
F一摩擦系数 (温差法取0.14
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