焦煤公司矿井主排水系统节能综合研究.pdf

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2014年第7期 中州煤炭 总第223期 焦煤公司矿井主排水系统节能综合研究 王 晖 (河 南能源化 工集 团 焦煤公 司,河南 焦作 454000) 摘要 :在矿井排水系统节能研究中,水泵本身的节能是前提,系统节能是关键 。焦煤公司根据现有主排水系 统运行情况 ,从离心泵改造研发、排水管路酸洗除垢、水仓 自动清淤、水泵定期维修保养及吸水水位运行工况 研究等方面进行排水系统的综合节能研究,在保证安全运行的同时,最大限度地提高综合效率 ,达到了降低 排水 电耗 的 目的。 关键词 :主排 水系统;节能 ;水位 中图分类号 :TD636 文献标 志码 :B 文章编号 :1003—0506(2014)07—0087—02 计 ,个别水泵的富余扬程较大。例如,冯营矿二水平 1 概况 泵房水泵型号为 D450—60×8,即扬程为480m,而实 焦煤公司下属矿井涌水量较大,平均涌水量高 际排水高度为423m;韩王矿一水平泵房水泵型号 达 330m。/min,现有 主排 水泵 房 36个 ,主排水 泵 为 MD600.60X3,扬程为 180m,而实际排水高度为 321台,主排水管路 170趟 ,总长度 约 50.38km,排 132m;方庄二矿 25采 区泵房 MD280.65×8水泵 , 水设备总装机容量 252.96MW,年平均排水 电耗 扬程 520m,而实际排水高度仅 170m左右 。这种 2.56亿 kW h·,占原煤耗 电量的50%以上。2013年 情况直接导致水泵运行工况点向右偏离高效区,电 底 ,全公司排水系统综合效率平均 62.29%,吨水百 机负荷增大,运行效率偏低 ,同时造成排水 口出口动 米 电耗 0.437kW h·,若能将排水系统综合效率提高 压过大,导致管网效率下降。 到65%以上 ,吨水百米电耗下 降到0.419kW ·h,经 (2)排水系统能力不匹配。焦煤公司现有生产 济效益就会显著提高。因此 ,如何根据现有主排水 矿井多于 20世纪 50—60年代设计建造 ,受历史条 系统运行情况 ,在保证安全运行 的同时,最大限度地 件限制 ,管路路径设计不甚合理 ,存在弯管多、突变 提高综合效率 ,实现降低排水 电耗 的 目标具有现实 径 、急转弯、弯头多 、吸水高度过大 、吸水龙头过水面 意义。 积小等状况 ,且当时设计安装的主排水管路管径普 遍较小。全公司除了古汉 山矿、赵固一矿、赵固二矿 2 存在 问题 等少数矿井排水管路的管径较大 (分别为 530,426, 近年来 ,为提高排水系统综合效率 ,焦煤公司对 426mm)以外 ,大多数矿井主排水管路管径为 250, 水泵效率低 于额定效率 85%的水泵 、锈蚀严重的管 300mm,对于流量为 600m /h的主排水泵 ,单泵单 路 、闸阀都进行 了更换 。但 因焦作地 区水质较硬 、老 管排水 时 ,排水管 内的流速大于经济流速 (1.5— 矿井运行工况变化 、管路锈蚀结垢等原因,排水系统 2.2m/s)。另外 ,方庄二矿主排水管路是沿着斜井 高效运行效果不理想。主要存在以下问题 : 布置敷设的,管路长 ,管路沿程损失增加 ,水压损耗 (1)水泵选型富余扬程偏大。水泵的选 型应满 提高 ,降低了效率。 足排水系统稳定性要求 ,要依据地质排水高度 、排水

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